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讓黨建成為提質增效的強勁引擎

2020-08-18 08:37:00

  本報記者 吳兆軍 通訊員 李然 王愛偉

  今年初以來,河鋼邯鋼黨委圍繞“市場”和“產品”兩個主題,深入開展“爭當河鋼航母‘先鋒號’競賽”“品牌黨支部”“創(chuàng)效先鋒黨員”等活動,把黨建工作與生產經(jīng)營中心有機融合,為企業(yè)發(fā)展凝聚內生動力。
  凝聚黨建合力 創(chuàng)新思路增效益
  8月7日,在河鋼邯鋼煉鐵部會議室,該部每周一次的成本分析會準時召開?!案鶕?jù)原料市場變化,當前球團礦價格比低價塊礦每噸高出200元,應在當前爐料結構的基礎上,將低價塊礦配比提高2%,降低球團礦比例?!痹摬砍杀竟芸卣n題攻關組技術負責人霍紅艷提出了優(yōu)化爐料結構的建議。綜合國內企業(yè)原料供求情況,霍紅艷每天仔細研判原料價格走勢,繪制原料價格曲線圖,千方百計改善指標、降低成本。此次提出的爐料結構優(yōu)化建議,正是他通過近一周時間跟蹤市場和分析數(shù)據(jù),綜合塊礦價格趨勢和原料庫存情況而得出的結論。
  優(yōu)化高爐爐料結構是降低鐵前成本的重要途徑,該部黨委組織黨員骨干組建了成本管控課題攻關組,攻關組成員緊密跟蹤市場變化,動態(tài)調整燃料、配礦、焦炭、煤粉、爐料結構,積極主動探索低成本結構的優(yōu)化路徑。7月份,該部成本管控課題攻關組已對高爐實施了5次爐料結構優(yōu)化,實現(xiàn)了噸鐵降低成本10元。
  “雖然取得了一些成績,但是還有很多工作要做。”該部成本管控課題攻關組負責人魏航宇說,“圍繞新的成本指標,攻關組將繼續(xù)緊盯市場,優(yōu)化結構,制訂重點保障措施,持續(xù)降低成本,為提產增效提供支撐。”
  發(fā)揮黨員技術優(yōu)勢 自主修復不外委
  今年初以來,河鋼邯鋼黨委通過多種形式,扎實做好成本控制工作。
  河鋼邯鋼中板廠寬厚板生產車間黨支部依托職工創(chuàng)新工作室,大力開展修舊利廢活動,秉承“能修復的不換新,能自主修復的不外委”原則,對廢舊備品備件進行修復,解決備件費用緊張問題。
  8月11日,河鋼邯鋼中板廠寬厚板線維修區(qū),3名維修人員手持工具,對舊備件進行修理。
  “這是從索尼公司進口的傳感器,由于傳感器在軋機區(qū)域,工作水汽量大、溫度高、環(huán)境惡劣,AGC(自動厚度控制系統(tǒng))經(jīng)常出現(xiàn)卡阻,從而導致AGC缸位置檢測不準,嚴重影響生產。這個小小的AGC價值9萬多元,以前總是認為洋設備技術性高,壞了就直接返廠修理??蓮S家每次都是‘獅子大張口’,維修周期長不說,維修費用也高達3萬余元。平時我們都是一點一點摳著成本過日子,看著大把銀子花出去,特心疼?!焙愉摵摱壊僮骷寄軐<?、寬厚板生產車間機械維檢工、黨員李光偉說,“車間黨支部倡導黨員帶頭降本增效,我作為技術創(chuàng)新的帶頭人,更應該沖在最前面?!?/span>
  在國外技術保密、沒有圖紙的情況下,李光偉對下線報廢的傳感器自行進行拆解研究,反復試驗,最終成功找到了修復下線傳感器的方法?!崩罟鈧ツ弥鴦倓倧膫鞲衅魃喜鹣碌男〔考f,“其實,毛病就出在這些小零件上,它壞了就直接造成傳感器卡阻?!闭f話間,李光偉已經(jīng)裝上了新部件,經(jīng)過性能測試,這個傳感器已經(jīng)恢復正常,可以繼續(xù)使用。
  經(jīng)過改進后的傳感器,大大延長了上機后的使用壽命。在保證使用精度的前提下,上機使用時間從原來的3個月提高到現(xiàn)在的6個月。截至8月10日,李光偉修復了6臺傳感器,每臺修復費用為1000元左右,6臺傳感器可節(jié)約備件費用50多萬元。
  1000多組有效數(shù)據(jù) 提升產品競爭力
  “下線的冷軋板表面質量很好,沒發(fā)現(xiàn)任何缺陷,我們的攻關起了作用?!?月6日,河鋼邯鋼冷軋廠酸軋車間正在為汽車用鋼生產備料,酸軋區(qū)域黨員郭宏偉緊盯表面質量分析儀,認真查看每一個質量控制點??吹綑z測數(shù)據(jù)一切正常后,他與車間技術人員擊掌相賀。
  是什么原因讓郭宏偉如此激動?事情還得從4月份說起。在一次成品檢驗中,郭宏偉發(fā)現(xiàn)多卷鋼卷表面有輕微欠酸洗的問題,影響了產品表面質量,他心急如焚。
  為查清產品質量問題,郭宏偉牽頭組建了改善冷軋卷欠酸洗產線服務隊。為了得到有效數(shù)據(jù),郭宏偉和服務隊成員們每天都在主操室觀察并記錄帶鋼的實時鋼種、規(guī)格、延伸率、張力輥扭矩等一系列參數(shù),同時就拉矯機的結構和延伸率控制方式請教點檢、電氣的師傅。2個月下來,攻關小組收集了1000多組有效數(shù)據(jù),通過對這些數(shù)據(jù)進行分組、對比分析,發(fā)現(xiàn)拉矯機兩側的張力輥的扭矩分配不均,導致帶鋼的張力無法提高到理想值,延伸率一直提不上來。
  找到原因,服務隊對拉矯機彎曲輥的插入量進行測量和標定。通過反復測量、標定和調試,服務隊終于讓設備的穩(wěn)定性大幅提升,拉矯機的延伸率提升30%以上,有效改善了酸洗產品效果。
  改善冷軋卷欠酸洗產品質量,只是該廠黨委開展“爭當創(chuàng)效產線,爭當服務先鋒”活動的一個縮影。今年初以來,該廠通過開展“爭當創(chuàng)效產線,爭當服務先鋒”活動,共計解決酸軋欠酸洗、3號酸洗產品尾部質量管控不到位等20余項質量問題,成材率大幅度提高。2號熱鍍鋅線成材率達到98.73%,超過全年目標0.89%。
  《中國冶金報》(2020年08月18日 08版八版)

 

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

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