新余鋼鐵集團(tuán)有限公司檢測中心力學(xué)大班通過QC攻關(guān),有效提高了夏比沖擊試驗(yàn)效率。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),QC攻關(guān)后,夏比沖擊試驗(yàn)完成的時(shí)間比原來提高了7至8小時(shí),相當(dāng)于有效時(shí)間平均每小時(shí)完成28組沖擊,比原來每小時(shí)16組效率整整提高了70%左右,確保了中厚板產(chǎn)品按時(shí)完成,為公司鋼后檢測提供了周期保障。
該中心力學(xué)大班承擔(dān)了公司產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢測任務(wù),確保加工檢測周期,及時(shí)反饋檢測結(jié)果,才能為公司產(chǎn)品質(zhì)量把好關(guān)口提供保障。其中,夏比沖擊試驗(yàn)的試樣加工檢測流程長,耗時(shí)占比極大。以厚板試樣為例,需要經(jīng)過9道檢測工序,整個(gè)流程下來在有效時(shí)間內(nèi)平均每天每小時(shí)完成16組左右,效率極低,工作量大時(shí)甚至無法保障檢測周期。為此,該中心力學(xué)加工大班QC小組確立了QC攻關(guān)課題《提高夏比沖擊試驗(yàn)的效率》。
通過對沖擊試驗(yàn)流程的梳理和分析,該中心力學(xué)大班發(fā)現(xiàn)原操作方法有許多問題:即加工檢測流程多,沒有制定好人員和崗位的優(yōu)化,停留在各做各的;加工質(zhì)量自查不到位,開槽角度、深度、對中性等檢查不到位;加工交接班時(shí)導(dǎo)致中間點(diǎn)名、設(shè)備裝夾、清掃等問題浪費(fèi)了很多時(shí)間;無例行維護(hù)計(jì)劃,沒有制定磨床、沖擊機(jī)和低溫槽等設(shè)備的例行維護(hù)計(jì)劃,設(shè)備故障導(dǎo)致效率降低;人工試驗(yàn)時(shí)間長,檢測人員從試樣保溫到擊打耗時(shí)較多。
針對這些問題,該中心力學(xué)大班QC小組根據(jù)車間和大班的人員實(shí)際情況,制定出一套優(yōu)化方案,合理安排人員和工作內(nèi)容,并將原來的4個(gè)班改成3個(gè)班,早中班連軸轉(zhuǎn),使缺員情況得到了緩解。同時(shí),他們還對崗位人員配置進(jìn)行了優(yōu)化,要求崗位之間要相互協(xié)助,避免了忙閑不均的情況。以中板和厚板為例,現(xiàn)在上午8點(diǎn)、10點(diǎn)要做的試樣到下午14點(diǎn)左右?guī)缀蹙涂梢匀孔龊?,這樣早中班的加工時(shí)間比原來提前4至5小時(shí)做好試樣。此外,該中心還為力學(xué)大班添置了一套全自動夏比沖擊試驗(yàn)機(jī),改變了過去試驗(yàn)過程全部由人力操作的狀況。設(shè)備的投入使用,節(jié)省人工試驗(yàn)時(shí)間大約3至4小時(shí),可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷進(jìn)行試驗(yàn),使試驗(yàn)效率得到極大提高。(張俊 彭紹軍)