“通過開展加熱爐工藝優(yōu)化,不但天然氣單耗環(huán)比降低1.4m3/t,實現(xiàn)歷史最好水平,特鋼型材氧化鐵皮厚度也由1.2mm降至1.0mm,為產(chǎn)線高效低耗生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件........”3月14日,河鋼集團(tuán)張宣科技金屬材料公司型材產(chǎn)線作業(yè)長步偉濤在成本例會上介紹著降低燃?xì)庀墓リP(guān)的成效。
為實現(xiàn)高效低耗生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品“三準(zhǔn)”(準(zhǔn)時、準(zhǔn)質(zhì)、準(zhǔn)量)交付,全面釋放產(chǎn)線極致效能。今年以來,該公司持續(xù)深化以成本為核心的全面預(yù)算管理,以“五精”(成本管理精細(xì)化、安全管理精心化、質(zhì)量管理精品化、生產(chǎn)管理精準(zhǔn)化、設(shè)備管理精益化)系統(tǒng)管理為抓手,把成本指標(biāo)細(xì)化分解、延伸至各道工序、各個環(huán)節(jié),聚焦降低能源消耗,提質(zhì)提效,強化系統(tǒng)專業(yè)力量與作業(yè)區(qū)的縱向整合、橫向配合,深挖產(chǎn)線降本提質(zhì)潛能。
作為型材產(chǎn)線的頭道工序,加熱爐天然氣消耗占據(jù)著產(chǎn)線能源成本近70%,而鋼坯加熱質(zhì)量更關(guān)系著整個工序的生產(chǎn)質(zhì)量。該產(chǎn)線加熱爐燃燒段分為四段,每段都通過燒嘴釋放燃?xì)鈱ε髁线M(jìn)行加熱。如何進(jìn)一步降低燃?xì)庀?,加熱爐工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人章光杲、組長王立山組織加熱爐組職工積極探索加熱工藝改進(jìn)方案,開展系統(tǒng)與產(chǎn)線聯(lián)合攻關(guān)。
為保證降成本工作落到實處,該攻關(guān)組集思廣益,從運行高效、低耗出發(fā),根據(jù)加熱爐額定加熱能力和產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)實際,對加熱爐熱負(fù)荷分配進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié),關(guān)閉加熱一段8個燒嘴,精細(xì)各段空燃比參數(shù),爐內(nèi)殘氧值控制3%以下,在滿足工藝質(zhì)量的前提下確保坯料快速通過加熱一段達(dá)到持續(xù)受熱的目的。
加熱爐工藝的創(chuàng)新應(yīng)用,不僅有效降低了天然氣消耗和氧化鐵皮厚度,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量也得到了有效提升。2月份,該產(chǎn)線噸鋼降本4.2元,4萬余噸特鋼型材優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品持續(xù)供貨哈密-重慶800KV、隴東-山東800KV等多個國家重點工程。(王萱晨)