制造管理部認真落實“四化”“四有”理念
主動識變應變求變
以算賬經營為抓手 以極致效益為目標
認真梳理制約影響生產成本的關鍵環(huán)節(jié)
找準差距精準發(fā)力
抓住關鍵項目算好賬、算細賬
取得階段性成效
抓經濟配煤配礦,促進鐵水降本見成效
4月,制造管理部通過經濟配煤配礦,多措并舉,推動鐵水成本持續(xù)下降。
改善配煤結構。修訂焦炭質量控制標準,在滿足高爐順行要求的條件下,減少焦炭“質量過剩”;加強供應商的管理,對質量不穩(wěn)定且供應能力弱的供應商或品種嚴格落實“淘汰制”;加大周邊地區(qū)煤資源利用,提高煤資源保供能力及質量穩(wěn)定性;按照性價比排序,動態(tài)優(yōu)化配煤結構,做到配煤性價比最優(yōu)。
優(yōu)化爐料結構。推行“經濟爐料”,在穩(wěn)定熟料率80%的基礎上,增加塊礦、特別是非主流礦的使用比例,針對雨季專門制定了《鐵區(qū)雨季生產組織方案》,確保塊礦入爐質量和使用比例,根據性價比使用鋼粒及鐵水溝加廢鋼。
抓外購廢鋼水分管理,嚴堵跑冒滴漏
認真落實公司向“跑冒滴漏”宣戰(zhàn)要求,加強對管理制度和操作流程的梳理,提升管理效率,堵塞“跑冒滴漏”漏洞。對外購廢鋼檢驗標準與質量檢驗執(zhí)行情況進行全方位診斷,4月對原有《外購廢鋼、生鐵質量檢驗管理標準》進行了適應性修訂,進一步明確了水分扣罰標準。新修訂的標準實施以來,外購廢鋼水分扣重累計28噸,避免經濟損失7萬元。
抓合金優(yōu)化降成本
依托歷史數據和CEplus強大的算賬經營功能,以過程成分偏差控制、合金成本結果導向為主線,從標準合金消耗、合金成分對標、合金成本指標設計、合金窄成分命中率、合金替代等方面,層層分解,增強相關人員關注合金成本、參與合金成本研究的積極性。圍繞如何降低產品合金成本,制造管理部組織全體產品工程師參與合金降本技術研討,承擔合金降本項目。4月,在合金成分優(yōu)化、提高酸溶鋁窄成分命中率、合金替代等方面取得突破,實現合金降本224萬元。(周天明 果崢 蔣學平)