本鋼集團北營焦化廠充分利用六西格瑪管理和質(zhì)量管理小組活動,以該廠一區(qū)為試點,在不改變現(xiàn)有工藝條件的基礎(chǔ)上,通過創(chuàng)新運用質(zhì)量管理方法帶動技術(shù)創(chuàng)新,提高一區(qū)處理后廢水合格率,達到北營公司規(guī)定的廢水回用標準。
目前,該廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后送往污水處理廠進一步處理,或用于煉鐵高爐沖渣。而北營公司的焦化廢水回用標準要嚴于《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定標準。為了確保一區(qū)廢水達到回用標準,該廠實施六西格瑪管理項目《提高一區(qū)處理后廢水合格率》和質(zhì)量管理小組活動課題《降低生化系統(tǒng)處理后氨氮濃度》,創(chuàng)新運用質(zhì)量管理方法,從廢水處理的全流程進行細致分析,從而找到導致處理后廢水指標超標的原因,多管齊下一項一項地解決。
該廠一區(qū)廢水處理能力為每小時60.3立方米,采用AAO活性污泥法+深度處理法,主要是通過各種類型微生物的分解代謝作用,把廢水中復雜的有機物轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵挝镔|(zhì)的無害化過程。該廠針對提升廢水質(zhì)量開展了多項技術(shù)攻關(guān),使微生物更好地進行分解代謝。同時,找出影響處理后廢水指標的重要因子,針對每個重要影響因子需要達到的取值范圍開展相應(yīng)的攻關(guān),使廢水的質(zhì)量達到標準。另外,技術(shù)人員運用化學實驗和工業(yè)試驗相結(jié)合的方法,調(diào)整加藥量,不但較大幅度地提升了廢水處理能力,而且大幅降低了廢水運行成本。
為了避免設(shè)備檢修對廢水處理系統(tǒng)正常運行帶來的不利影響,技術(shù)人員通過改進,避免了檢修時水倒流現(xiàn)象的發(fā)生,可保證布水器檢修的順利進行,避免檢修對系統(tǒng)造成沖擊。
通過實施一系列技術(shù)改造,目前,該廠一區(qū)處理后廢水合格率達到了100%,還降低了對回用設(shè)備的腐蝕,效果明顯。