1-8月份,萍安鋼鐵湘東煉鐵廠小改小革遍地開花,伴隨著小改小革而來的不僅僅是成本的降低、故障率的減少,更為重要的在于通過一個(gè)又一個(gè)的小改小革,廠區(qū)環(huán)境得到質(zhì)的提升。
303槽上小車除塵罩原有長度和倉口一樣,當(dāng)引進(jìn)原燃料卸料點(diǎn)在倉口一側(cè)時(shí),除塵罩就不能全部罩住倉口,發(fā)生揚(yáng)塵現(xiàn)象。員工利用廢鋼鐵將除塵罩兩邊加長1.5米。經(jīng)過延長改造后,成功解決了揚(yáng)塵外溢問題。
108燒結(jié)配料新除塵加濕機(jī)葉片為普通鋼板材質(zhì),葉輪的破損直接導(dǎo)致除塵灰無法外排,為此只能被迫臨時(shí)停機(jī)更換葉片。燒結(jié)車間將葉片材質(zhì)改為耐磨鋼板,并且在兩側(cè)堆耐磨焊。改造后,葉片使用壽命從原來的7天延長至40天,停機(jī)次數(shù)大幅減少。
新區(qū)噴煤大傾角皮帶坡度較大,輸送原煤量多,總長度為98米,本體結(jié)構(gòu)為混泥土,兩側(cè)為彩瓦封閉,但由于混泥土與彩瓦不能很好密封,造成在輸送原煤時(shí)有大量原煤從縫隙中漏到地面,員工每隔一段時(shí)間就要進(jìn)行清掃,勞動(dòng)強(qiáng)度很大。為徹底解決此弊端,他們選用3mm鋼板,下料、焊接,從頭輪拐角處開始對皮帶兩側(cè)完成全封閉。改造后,皮帶上料時(shí)未見漏料,既降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度又改善了現(xiàn)場環(huán)境。