本報(bào)記者 李瑞 通訊員 高益芳
為進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣經(jīng)濟(jì)效益最大化,今年4月份以來,河鋼石鋼煉鋼廠持續(xù)開展轉(zhuǎn)爐煤氣回收攻關(guān)活動(dòng),創(chuàng)新思路改變回收方式,煤氣回收量實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的突破。4月份至8月份,該廠煤氣回收量持續(xù)穩(wěn)定在120立方米/噸鋼,8月份實(shí)現(xiàn)歷史最優(yōu)回收量,達(dá)到126.48立方米/噸鋼,每月較改造前降本5.8元/噸鋼。
齊心協(xié)力解難題
讓煤氣“顆粒歸倉”
“8月份,煤氣回收量達(dá)到126.48立方米/噸鋼,同比平均煤氣回收時(shí)間增加了1.25分/爐。”8月26日,看著電腦屏幕上閃爍的數(shù)字,該廠煤氣工段技術(shù)員郝建營高興地說。而半年前,該廠煤氣回收量總是徘徊在110立方米/噸鋼,突破115立方米/噸鋼是一件十分困難的事情。
“煤氣回收實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化最大的特點(diǎn)是減少了人為因素的影響,靈敏度自然提高了。”作為此次參與自動(dòng)化改造者,該電力工段段長范志永道出了二者的區(qū)別。
面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場形勢(shì),該公司提出要以高效益化解當(dāng)前面臨的各種風(fēng)險(xiǎn),要求各單位按照“成本是海綿里的水”的理念進(jìn)一步壓降各項(xiàng)費(fèi)用,提高效益。該廠召開分析會(huì),對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分解剖析,制訂了多項(xiàng)改進(jìn)措施,其中一項(xiàng)就是提高煤氣回收量。轉(zhuǎn)爐煤氣是煉鋼生產(chǎn)過程中的重要副產(chǎn)品,也是創(chuàng)效點(diǎn)。會(huì)上,該廠黨委書記劉煒首次提出煤氣回收自動(dòng)化的想法。為了將這一提議變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),該廠集中凈化工段、電力工段、調(diào)度室等多個(gè)工段,組成專項(xiàng)課題組進(jìn)行攻關(guān)。
“采用自動(dòng)化可以杜絕人為因素對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣回收的影響,但難點(diǎn)在于如何設(shè)定氧氣和一氧化碳含量的限定值。”該廠凈化工段段長張東升道出破解問題的關(guān)鍵。在煤氣回收方面,張東升有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在滿足安全生產(chǎn)和生產(chǎn)需求的條件下,一氧化碳回收限定值越低,回收煤氣的時(shí)間越長,回收煤氣量越多,但每個(gè)企業(yè)轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝和煤氣用戶的要求都有差異,各個(gè)企業(yè)限定值均有不同。他說,沒有固定的標(biāo)準(zhǔn),就意味著沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,要實(shí)現(xiàn)回收自動(dòng)化,必須先破解參數(shù)“黑匣子”。
為了找到合適的限定值,該廠技術(shù)人員緊盯現(xiàn)場,通過對(duì)煤氣回收設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、煤氣回收條件的要求、煤氣混合濃度等進(jìn)行比對(duì)、分析,最終得出了一套既能保證安全,又能最大限度地自動(dòng)回收煤氣的方案。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行,該廠煤氣回收量穩(wěn)定在120立方米/噸鋼,8月份煤氣回收量達(dá)到126.48立方米/噸鋼,達(dá)到歷史最好水平。
精心操作勤溝通
讓煤氣物盡其用
8月20日,該廠煉鋼主控室內(nèi),搖爐工李志華眼睛注視著前方,此時(shí)火紅的爐膛在他身上暈染出一層淡淡的橘色。當(dāng)天生產(chǎn)的鋼種需要采用雙渣工藝,冶煉時(shí)間較其他鋼種更長,意味著煤氣回收量會(huì)受影響。李志華精神高度集中,眼睛直盯著顯示屏幕上一氧化碳濃度、氧含量的數(shù)值變化,以便及時(shí)調(diào)整下一步的操作。
在李志華看來,每立方米的轉(zhuǎn)爐煤氣都是真金白銀,每次操作他都用心對(duì)待,日積月累也就有了一套自己的“心得”。“除了冶煉鋼種對(duì)煤氣回收有影響外,煙罩控制對(duì)煤氣回收質(zhì)量的影響也很大?!崩钪救A向同事分享著自己的操作經(jīng)驗(yàn):冶煉過程中,當(dāng)爐內(nèi)吸入空氣會(huì)造成一氧化碳再次燃燒變成二氧化碳,導(dǎo)致回收的轉(zhuǎn)爐煤氣熱值降低,而空氣的吸入主要受煙罩控制的影響,所以控制降罩和升罩速度,以及煙罩與轉(zhuǎn)爐爐口的間隙都很重要。轉(zhuǎn)爐煤氣回收與冶煉工藝操作密切相關(guān),需要把握時(shí)機(jī)、精準(zhǔn)無誤操作,確保操作的科學(xué)性、規(guī)范性、穩(wěn)定性,為實(shí)現(xiàn)增加煤氣回收量、提高煤氣質(zhì)量、減少煤氣排放等目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
在該廠轉(zhuǎn)爐平臺(tái)的煉鋼調(diào)度室內(nèi),生產(chǎn)調(diào)度員正在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄等工序的排產(chǎn),確保訂單生產(chǎn)計(jì)劃順利完成。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)電腦屏幕上煤氣監(jiān)控?cái)?shù)值達(dá)到設(shè)定值時(shí),迅速撥通設(shè)備能源中心煤氣調(diào)度的電話,提醒進(jìn)行外供操作。“目前,煤氣雖然實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)回收,但是如果溝通不及時(shí),同樣會(huì)影響煤氣外供量。”該廠調(diào)度室主任劉超說道,與煤氣手動(dòng)回收相比,煤氣自動(dòng)回收需要調(diào)度員時(shí)刻關(guān)注柜位、壓力、流量等參數(shù)的變化,做好這項(xiàng)工作需要極強(qiáng)的責(zé)任心。
該廠采取技術(shù)改造、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和相關(guān)工藝參數(shù)的調(diào)整等一系列措施,8月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣高效回收利用,煤氣外供量較改造前增加6.85立方米/噸鋼。
《中國冶金報(bào)》(2019年11月28日 08版八版)