近期,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠持續(xù)深入開展“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”活動(dòng),通過創(chuàng)新升級(jí)煤粉過濾器結(jié)構(gòu),成功破解了制約高爐噴煤穩(wěn)定濃相輸送等系列難題。
該單位高爐噴煤工序早期采用的自主設(shè)計(jì)方型煤粉過濾器在稀相輸送過程中,可及時(shí)清除煤粉中各類雜物,還可保證煤粉輸送系統(tǒng)高效順行。然而隨著鐵前工藝技術(shù)持續(xù)優(yōu)化和低成本戰(zhàn)略深入推進(jìn),濃相輸送的應(yīng)用雖為高爐噴煤比提高創(chuàng)造了有利條件,但因噴煤固氣比的提高,煤粉輸送過程中出現(xiàn)了壓力不均勻、不穩(wěn)定等情況,導(dǎo)致輸煤管道易發(fā)生堵塞、堵槍、燒槍現(xiàn)象,極不利于高爐“提煤降焦”工作深入開展。
針對(duì)以上問題,該單位技術(shù)人員在查閱大量資料后,發(fā)現(xiàn)造成系列問題產(chǎn)生的原因是由通過方形過濾器的煤粉在水平輸送管道內(nèi)會(huì)產(chǎn)生砂丘流、柱塞流等不穩(wěn)定的流動(dòng)而引發(fā)的。經(jīng)結(jié)合濃相輸送各類流型特點(diǎn),最終設(shè)計(jì)了中部圓弧形、兩端圓錐形的梭型煤粉過濾器,以替換方型煤粉過濾器。
改造后,梭型煤粉過濾器不僅確保了高濃度的煤粉時(shí)刻保持分層、懸浮等穩(wěn)定的流動(dòng)狀態(tài),而且高爐噴煤濃相輸送更加穩(wěn)定順暢,為高爐深入開展“提煤降焦”工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。