經(jīng)過不懈努力,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠降低鋼坯氧化鐵皮攻關(guān)實(shí)現(xiàn)新突破,二季度煉鋼廠降低氧化鐵皮產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約17.3萬元。
在煉鋼連鑄生產(chǎn)過程中,由于連鑄二冷段對(duì)弧精度差、噴淋裝置漏水點(diǎn)多、冷卻水雜質(zhì)大、噴嘴堵塞等原因,造成連鑄坯冷卻不均勻,連鑄坯在二冷段反復(fù)冷卻、回溫,縱向冷卻梯度不合理,在其表面產(chǎn)生大量氧化鐵皮。經(jīng)統(tǒng)計(jì)2018年連鑄氧化鐵皮占噸鋼消耗2.6kg/t,不但降低了連鑄金屬收得率,影響了鋼坯外觀,且增加了員工清理時(shí)的勞動(dòng)強(qiáng)度。
煉鋼廠對(duì)降低鋼坯氧化鐵皮十分重視。年初,煉鋼廠將降低鋼坯氧化鐵皮列入年度技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目,并成立了由廠長擔(dān)任組長,相關(guān)管理人員和操作工參與的攻關(guān)小組,全體人員進(jìn)行了具體的職責(zé)分工,制定了定期清洗二冷管道和噴嘴、優(yōu)化一次冷卻、利用停機(jī)做好設(shè)備的檢修、優(yōu)化二次冷卻、控制拉速、溫度、嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)澆注等8各方面13條措施。為激勵(lì)全體攻關(guān)攻關(guān)人員的積極性,把各條措施落到實(shí)處,設(shè)定了三個(gè)臺(tái)階的攻關(guān)目標(biāo)和相應(yīng)的考核規(guī)定。
為了使降低鋼坯氧化鐵皮攻關(guān)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),攻關(guān)小組組織相關(guān)人員定期對(duì)攻關(guān)目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析、總結(jié),對(duì)存在的問題,查找原因、制定措施。技術(shù)人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場,協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)問題,確保攻關(guān)活動(dòng)按計(jì)劃推進(jìn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),二季度鋼坯氧化鐵皮實(shí)現(xiàn)了降低氧化鐵皮攻關(guān)第二臺(tái)階≤ 2.06 kg /t 目標(biāo)。