發(fā)動機轉子爪極用鋼AISI1006系列鋼種生產時,由于鋼種的特殊性,含碳量比較低,澆鑄鋼水溫度高,澆注5包左右中包工作層渣線部位侵蝕比較重,有時深度達到30~50mm。經常出現(xiàn)因擋渣墻開裂或因中間包塞棒侵蝕嚴重而導致異常停澆事故。又因為此系列鋼種碳含量低,終點溫度高,轉爐操作時必然過氧化出鋼,到RH爐氧含量可達1000ppm以上。RH、精煉爐脫氧加入大量鋁粒,鋼水可澆性差,時常發(fā)生因結瘤導致的異常停澆慢換。煉到此系列鋼種時,班組操作人員每每戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,如履薄冰,生怕操作問題導致生產中斷,這甚至成了一些班組心中的“夢魘”。
為提高AISI1006連鑄中包澆注爐數(shù),煉鋼廠技術科成立了攻關小組,與總工辦、維蘇威耐材廠家進行多次技術交流,針對目前2#連鑄生產過程中存在的問題進行深入討論,尋求解決措施,制定攻關方案。
天下難事,必作于易。煉鋼廠首先從最基礎的統(tǒng)計分析開始,技術設備科收集了歷次生產的過程數(shù)據,對冶煉成功的和失敗的進行大數(shù)據對比,來找尋規(guī)律。其次,對于結瘤物進行化驗,研究其成分,來判斷其形成的規(guī)律。
天下大事,必作于細。針對耐材侵蝕問題,煉鋼廠要求耐材廠家不斷改進,優(yōu)化中間包塞棒材質,提高塞棒耐侵蝕能力。要求維蘇威廠家在塞棒制作時增加渣線料,同時要求塞棒能夠耐鋼水和熔渣的侵蝕與沖刷,具有良好的抗剝落性,在澆注過程中不掉片、不崩裂。優(yōu)化中包擋渣墻設計參數(shù),提高夾雜物上浮的幾率。通過優(yōu)化中包內的流場,減少從擋渣墻控制出來的鋼水對塞棒的沖刷,使鋼水到達四流的流速趨于一致性。砌筑AISI1006專用中包,提高工作層耐侵蝕和沖刷能力,確保澆注時間達到7小時后渣線部位的侵蝕量控制在20mm標準要求以內。 設計使用專用水口,優(yōu)化外裝中包下水口的尺寸,減少鋼水中夾雜物在水口周圍聚集的幾率。將中包下水口內徑¢35mm改為¢38mm,減少氧化鋁和鋼液表面張力等作用下與水口內壁接觸、附著長大造成液位不穩(wěn),減少連鑄澆注過程中鋼水結瘤的幾率。
優(yōu)化工藝,調整路線。淮鋼最初生產工藝路線為LD-RH-LF
-CCM ,經過討論改變?yōu)?span lang="EN-US">LD-LF-RH-LF-CCM。轉爐吹煉在保證終點碳0.05%-0.07%的基礎上盡量提高溫度,先到LF升溫后再過RH。這樣通過路線調整,轉爐終點碳提高,鋼種原始氧含量降至400~550ppm,此氧含量在過RH真空時用于脫碳,只需加入少量鋁粒即可達到工藝鋁含量要求,脫氧的任務量明顯降低。通過一系列細致入微的改變,AISI1006澆注穩(wěn)定性有了明顯進步。
在一個中包穩(wěn)定地連澆6爐后,煉鋼廠并沒有急于求成,而是認真檢查每一次的下線中包、塞棒侵蝕情況,檢查鑄坯表面和內部質量,確保不能因為提高連澆爐數(shù)而影響產品質量,“欲速則不達”。通過一次次的驗證、確認、調整,7爐、8爐……AISI1006的中包爐數(shù)不斷攀升。
7月18日中包前幾爐澆注過程平穩(wěn),現(xiàn)場生產條件滿足,煉鋼廠抓住時機首次實現(xiàn)了連澆10爐。