陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠(chǎng)2#高爐渣在水中急冷過(guò)程中,少量的鐵在急冷狀態(tài)下成為“鐵粒子”。水渣中含有4%~5%左右的“鐵粒子”,但該“鐵粒子”與水渣混合在一起,在水的作用下,又具有一定的粘連性,想要將“鐵粒子”與水渣分離,從中選出“鐵粒子”,必須使用外力克服水渣與“鐵粒子”之間的粘連性,或附加某種油性介質(zhì),才能將“鐵粒子”從水渣中分離。
為了最大限度地回收2#高爐水渣中的“鐵粒子”,煉鐵廠(chǎng)想方設(shè)法“渣里淘金”,提高效益。為提高產(chǎn)量和質(zhì)量,煉鐵廠(chǎng)組織外委公司進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),現(xiàn)場(chǎng)查看研討,先后對(duì)渣場(chǎng)2號(hào)皮帶機(jī)頭處三通改造、初選磁輥下料口等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行攻關(guān),同時(shí)對(duì)落料口進(jìn)行了改造,讓磁選機(jī)將水渣中的“鐵粒子”捕捉、釋放、回收,通過(guò)調(diào)整磁選機(jī)的磁場(chǎng)分布、透磁深度與速度、水渣與磁選機(jī)的切入角、水渣與磁選機(jī)接觸面等,使其有效分離。
水渣磁選鐵自實(shí)施以來(lái),“渣里淘金”成效顯著。三季度以來(lái),共生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水渣磁選“鐵粒子”約百余噸,品位陸續(xù)提高,水渣磁選鐵生產(chǎn)步入良性循環(huán)軌道,實(shí)現(xiàn)了水渣外銷(xiāo)前磁選鐵的提取,拓寬了增效的途徑,使降本增效工作取得新突破。
據(jù)悉,高爐渣鐵回收每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益110余萬(wàn)元。