近期,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司軋鋼廠設(shè)備管理不斷創(chuàng)新管理方式,強(qiáng)化設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),狠抓備品備件管理,最大限度控制備件材料的使用和消耗,三季度以來,備件材料消耗環(huán)比降低0.32元/噸。
做好日常統(tǒng)計(jì)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)需求
為降低備件消耗,提高設(shè)備穩(wěn)定性,延長備件使用壽命。軋鋼廠不斷細(xì)化完善“四級(jí)點(diǎn)檢”體系,成立了由技術(shù)骨干組成的設(shè)備專業(yè)檢查組。此外,堅(jiān)持能自己檢修絕不外委的原則,不斷提高預(yù)防性維護(hù)水平,努力實(shí)現(xiàn)由搶事故到防事故的轉(zhuǎn)變。10月份以來,軋鋼廠設(shè)備科在前期定制備件材料成本控制目標(biāo)和措施的基礎(chǔ)上,再次強(qiáng)化備件材料消耗控制目標(biāo),細(xì)化措施,規(guī)范流程,各單位備件材料管理人員隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)輔材、備品備件的使用消耗情況,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求,合理申報(bào)計(jì)劃,申報(bào)計(jì)劃時(shí)嚴(yán)格核對(duì)其型號(hào)及相關(guān)技術(shù)參數(shù),確保備件回貨無誤。在備件材料領(lǐng)料出庫方面嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部的換票制度,做好每天的備件使用消耗記錄,對(duì)所有出庫的備件材料嚴(yán)格做到日統(tǒng)計(jì)、周匯總、月分析。
降低設(shè)備故障率減少備件消耗
據(jù)統(tǒng)計(jì),80%以上的設(shè)備損壞是由于使用或維護(hù)不當(dāng)造成的,因此為降低設(shè)備故障率、減少備件更換、降低備件成本,軋鋼廠設(shè)備科把設(shè)備維修管理由事后維修、定期維修轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)維護(hù)。比如,由于原潤滑系統(tǒng)的潤滑特性和現(xiàn)場(chǎng)高溫環(huán)境影響,導(dǎo)致大多數(shù)潤滑管路、分配器、軸承油線內(nèi)部干油皂化,且檢查不易發(fā)現(xiàn),無法滿足設(shè)備潤滑要求,從而致使輥道頻繁抱死損壞。設(shè)備科組織設(shè)備管理技術(shù)人員,與廠家技術(shù)人員溝通決定將原潤滑系統(tǒng)改為智能潤滑系統(tǒng),由PLC進(jìn)行控制,通過流量傳感器對(duì)各潤滑點(diǎn)的加油狀況、加油量、運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,整機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。高線車間利用停機(jī)檢修時(shí)間重新走管道,加裝控制柜及潤滑泵等設(shè)備,并對(duì)其進(jìn)行改造、調(diào)試,改造后的輥道智能潤滑系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,輥道各潤滑點(diǎn)供油暢通,輥道設(shè)備潤滑到位,且能實(shí)時(shí)對(duì)各潤滑點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控檢查,降低了設(shè)備故障率,月可減少備件消耗約1.5萬元。
修舊利廢、變廢為寶
軋鋼廠牢固樹立“修舊等同增效,利廢就是降本”的設(shè)備管理思路,鼓勵(lì)各崗位員工大力實(shí)施修舊利廢,變廢為寶,在實(shí)際管理中更是通過精細(xì)化管理節(jié)約每一分錢,堅(jiān)持“好鋼用在刀刃上”。為此,軋鋼廠制定了《修舊利廢管理制度》,由專人負(fù)責(zé)對(duì)修舊利廢進(jìn)行全程跟蹤,項(xiàng)目完成后進(jìn)行評(píng)審,確保修舊利廢工作落到實(shí)處。同時(shí)軋鋼廠設(shè)備科以修舊利廢活動(dòng)為契機(jī),打造技術(shù)培訓(xùn)的平臺(tái),積極引導(dǎo)廣大員工發(fā)揮自己的聰明才智使廢舊物品發(fā)揮出更大、更實(shí)用的價(jià)值,營造了“人人講成本,人人重節(jié)約”的良好氛圍。截至目前共完成修舊利廢項(xiàng)目61項(xiàng),內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^使用合格率86.3%,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益50余萬,大大節(jié)省了備件成本費(fèi)用。