進入四季度,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠軋機裝配車間以修舊利廢、小計小改為抓手,將降本增效工作常抓不懈,多措并舉從實際出發(fā)讓降本增效落地生根。
三級聯(lián)動,做好成本控制
要切實推動降本增效工作,必須從源頭抓起。軋機裝配車間強化成本預(yù)算,車間采取三級聯(lián)動機制,將成本目標(biāo)任務(wù)層層分解,具體到車間、工班長、班組員工,形成人人頭上有指標(biāo)的三級聯(lián)動機制。車間內(nèi)裝配軋機、車銑軋輥月牙槽所采用備件、備品、工器具等零件比較多,但又必不可少,因此車間為了進一步控制物資成本,對物資的申報計劃加強管理,對急需的物資優(yōu)先申報,不急用的物資在不影響生產(chǎn)的前提下合理延遲分段申報。此外,車間對各班組所需領(lǐng)用的物資嚴(yán)格控制,必須以舊領(lǐng)新,減少對物資不必要的浪費。
技術(shù)改造,成果立竿見影
軋線上軋機所使用的冷卻水管為圓形水管,在過鋼時,冷卻效果很差,要么噴水噴不到點位,要么出水口堵塞澆水量太小,軋槽磨損較快,換槽頻繁,軋機使用周期變短,導(dǎo)致軋機提前下線,裝配導(dǎo)衛(wèi)工和軋鋼工勞動強度大幅增加。針對此現(xiàn)狀,軋機裝配車間不斷查找資料,集思廣益,向兄弟單位“取經(jīng)”,并多次開會進行研討,結(jié)合圓形水管尺寸,將水管重新加工制作成扁形水管。投入使用后,軋槽冷卻效果良好,不僅延長了軋機的使用周期,還降低了人員的勞動強度。此外,棒線即將要試軋新工藝φ12mm螺紋鋼五切分,由于冷卻水管未及時回貨,為了不影響按期試軋,車間用同樣的辦法制作冷卻水管,緩解了眉燃之急,確保了φ12mm螺紋鋼五切分新工藝的成功試軋。
苦練技能,確保工藝質(zhì)量
機加班棒線機加區(qū)域軋輥月牙槽的加工,是軋線軋制成品最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),它是影響鋼筋工藝質(zhì)量的因素之一,月牙槽加工若因人為因素造成廢槽,一個廢槽,相當(dāng)于3至4組軋槽因切分的因素被迫列為廢槽,減少了軋輥的使用周期,導(dǎo)致軋輥消耗占很大的比重。車間為了降低軋槽的報廢率,一方面對機加班組人員定期進行工藝方面的培訓(xùn),強化人員質(zhì)量意識;另一方面,嚴(yán)格落實“師帶徒”機制,“一對一”快速提升個人技能水平。
機加班組月牙銑操作人員深刻總結(jié)前期經(jīng)驗教訓(xùn),在月牙銑槽和刻字刀具方面狠下功夫,無論是老師傅,還是徒弟都苦練磨刀技能,互相探討,不達到精益求精不罷休。在保證磨刀質(zhì)量的前提下,每次加工前,人員再對機床操作步步檢查確認,尤其是加工參數(shù)必須做到百分百確認,才進行加工。在測量方面,做到全過程、全方位質(zhì)量管控,在測量中人員可以從數(shù)據(jù)的變換中,判斷出刀具的磨損程度,能夠在第一時間修磨和更換刀具,切實把好軋輥加工的工藝質(zhì)量關(guān)。(陳瑤)