為了提高蒸汽外送量,該廠通過(guò)優(yōu)化操作、小改小革和設(shè)備保障等方面入手,保證蒸汽外送完成指標(biāo),10月份蒸汽外送量較上月多創(chuàng)效9萬(wàn)元。該廠通過(guò)修改蒸汽外送程序,降低蓄熱器及煙道系統(tǒng)壓力,風(fēng)機(jī)房操作工根據(jù)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏及蓄熱器壓力,及時(shí)調(diào)整蒸汽外送壓力,在保證RH爐正常生產(chǎn)的前提下,減少汽化煙道蒸汽泄漏量。同時(shí)對(duì)二文液壓站進(jìn)行改造,機(jī)械維檢工、電氣維檢工和液壓維檢工共同討論改造方案,編寫并優(yōu)化二文液壓站自動(dòng)控制方案,對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,實(shí)現(xiàn)二文喉口由人工調(diào)節(jié)到自動(dòng)調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)變。改造前,汽化主控工每一爐都需要手動(dòng)調(diào)節(jié)喉口,耗費(fèi)大量人力和精力;改造后,由比例閥自動(dòng)調(diào)節(jié)喉口大小,自動(dòng)調(diào)節(jié)喉口可增加冶煉時(shí)風(fēng)機(jī)風(fēng)量,從爐口吸入空氣相對(duì)增多,煤氣在爐口二次燃燒相對(duì)增加,對(duì)煙道的再加熱作用增加,提高蒸汽產(chǎn)生量。
該廠加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),保證RH精煉爐設(shè)備功能精度;在生產(chǎn)組織上RH爐盡量安排集中生產(chǎn),減少“洗槽子”用蒸汽消耗;在非作業(yè)時(shí)間停止RH爐介質(zhì)輸送,避免能源浪費(fèi)。同時(shí),加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐汽化煙道管控,轉(zhuǎn)爐機(jī)械維檢工日常點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)煙道有漏點(diǎn)及時(shí)同調(diào)度室協(xié)調(diào)時(shí)間補(bǔ)焊;旬檢修時(shí),對(duì)煙道管進(jìn)行徹底檢漏處理,減少煙道漏水量;加強(qiáng)對(duì)蒸汽管網(wǎng)點(diǎn)檢與檢查,對(duì)損壞的疏水閥進(jìn)行更換,對(duì)管道漏點(diǎn)進(jìn)行治理,減少蒸汽浪費(fèi)。
作者:黃利興 楊衛(wèi)華