陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠1#、2#轉(zhuǎn)爐電除塵器電場(chǎng),采用的是運(yùn)行7年的單相可控硅調(diào)壓電源,目前煉鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏加快,高溫粉塵長(zhǎng)期侵蝕作用下電場(chǎng)設(shè)備工況性能逐漸下降,電場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)件材質(zhì)發(fā)生了較大的變化。單相可控硅調(diào)壓電源只能滿足前期工況較好的除塵器生產(chǎn)設(shè)備,而目前除塵設(shè)備比較陳舊,運(yùn)行工況和除塵效果已不如從前,除塵器電場(chǎng)內(nèi)部放電頻繁,滿足不了環(huán)保生產(chǎn)要求。
隨著企業(yè)環(huán)保壓力的增加,煉鋼廠除塵車(chē)間深知在滿足除塵效果達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,智能變頻電源改造勢(shì)在必行。結(jié)合目前轉(zhuǎn)爐冶煉工藝的變化,三相智能脈沖變頻電源具有良好的除塵排放達(dá)標(biāo)和節(jié)電效果,不僅能達(dá)成降本增效的經(jīng)濟(jì)效益,還能產(chǎn)生節(jié)能環(huán)保的社會(huì)效益。
結(jié)合轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),除塵車(chē)間知道轉(zhuǎn)爐在吹煉初期,加料、吹氧結(jié)束,二次下槍濺及渣護(hù)爐這四個(gè)階段容易產(chǎn)生超高粉塵量,于是車(chē)間重新編制除塵自動(dòng)化與高壓電源的狀態(tài)、控制程序,優(yōu)化電源控制,動(dòng)態(tài)智能調(diào)控高壓電源的電壓、電流限幅值和工作模式。還對(duì)編制除塵器振打程序進(jìn)行調(diào)整,匹配適應(yīng)變頻電源的除塵效率,提高除塵器電場(chǎng)的清灰能力。利用檢修時(shí)間將原第二電場(chǎng)單相SCR高壓電源變壓器(72KV/1600mA)更換為三相智能脈沖變頻電源變壓器(90KV/1400mA),將原第二電場(chǎng)單相SCR高壓電源控制柜(72KV/1600mA)更換為三相智能脈沖變頻電源控制柜(90KV/1400mA)。
安裝后,車(chē)間對(duì)改造效果進(jìn)行了試驗(yàn),第二電場(chǎng)三相智能脈沖變頻電源智能改造后輸出二次功率,同單相電源二次輸出功率相同的情況下,改造后的第二電場(chǎng)節(jié)電率達(dá)10%-15%左右,除塵效率也明顯提高,是煉鋼廠節(jié)能環(huán)保的又一大成績(jī)。(周利軍)