陜鋼龍鋼公司棒材三線φ16規(guī)格軋制經(jīng)過四切分改造后,軋制速度提高,成品軋輥冷卻水壓力變小,冷卻強(qiáng)度小,容易導(dǎo)致軋輥裂紋,換輥頻繁,進(jìn)而影響生產(chǎn)節(jié)奏,加大了成本消耗。且前期在聯(lián)合泵房利用高壓泵對精軋整體管道增壓,雖然保證了成品軋輥冷卻水壓力,但是聯(lián)合泵房距離棒三軋機(jī)現(xiàn)場距離較長,輸水管道壓力損耗大,水泵電機(jī)容量高達(dá)540千瓦,使用的精軋供水泵電機(jī)容量僅185千瓦。僅此一項,導(dǎo)致相應(yīng)規(guī)格鋼材軋制時噸鋼電耗升高約1度,不利于軋制成本控制。
經(jīng)過技術(shù)人員現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn),在軋制φ16規(guī)格四切分時,僅18架軋機(jī)冷卻水壓力較高,從而導(dǎo)致整體增壓消耗過高。為解決這一問題,技術(shù)人員決定對精軋管道整體增壓,繼續(xù)采用精軋泵對精軋管道正常供水,僅在18架軋機(jī)冷卻水管上單獨(dú)加裝功率為55KW專用增壓泵進(jìn)行增壓。
改造后,僅需在軋制φ16規(guī)格四切分時進(jìn)行增壓,不僅可以保證18架成品軋輥冷卻,且噸鋼電耗降低了0.75度,年可創(chuàng)效約16萬元。 (王蘭)