本鋼北營煉鐵廠瞄準國內(nèi)同行業(yè)先進指標,通過穩(wěn)定高爐爐況、強化日常操作、開展技術(shù)攻關(guān)等手段,使北營新一號高爐入爐焦比持續(xù)穩(wěn)步降低,11月份,該爐入爐焦比平均達318公斤/噸鐵。
該廠堅持走節(jié)能環(huán)保、優(yōu)質(zhì)低耗之路,從大局出發(fā),圍繞降成本目標,眼睛向內(nèi),不斷加大降焦比力度,使焦比指標穩(wěn)中有進,不斷突破。今年以來,該廠通過優(yōu)化高爐冶煉操作制度,加強對高爐爐況的動態(tài)管理,堅持采用適當發(fā)展中心氣流為主,邊緣氣流為輔的布料模式,確保高爐無懸料。同時,強化原燃料質(zhì)量管理,加強對原燃料質(zhì)量變化的監(jiān)控,實行原燃料質(zhì)量正常檢測與不定時抽檢制度,動態(tài)把握原燃料質(zhì)量狀況,預調(diào)劑,減少原燃料質(zhì)量波動對高爐爐況的影響。嚴格檢查控制料流,定期清理篩底,每天、每班定檢兩次,保證了高爐的長期穩(wěn)定順行,為降焦比工作的有效開展奠定了基礎(chǔ)。
為確保高爐穩(wěn)定順行,該廠抓住“混合煤粉熱值”這個關(guān)鍵項,通過優(yōu)化煤粉混合,從而使熱值波幅由4%降低到3%。同時,為確保熱能得到充分利用,他們在操作上下功夫,控制好爐溫下限,減少出現(xiàn)Si小于0.25%或鐵水溫度小于1470℃的頻次,使爐溫穩(wěn)定率達95%以上,減少了高爐熱制度波動,有效保證了降成本工作的順利開展。
此外,該廠還以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),同步加大原料配比結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,盡可能提高燒結(jié)精粉率,降低進口礦砂使用量,利用精礦粉中四氧化三鐵在燒結(jié)過程中的氧化放熱作用,降低燒結(jié)燃耗。同時,及時調(diào)整生產(chǎn)組織和工藝操作,不斷提高精細化操作水平,合理控制燒結(jié)混合料水分,始終貫徹厚料層、慢機速作業(yè)。積極探索新爐料結(jié)構(gòu)模式下的工藝操作路線,適應新爐料結(jié)構(gòu)要求,使焦比和煤比調(diào)整適應降本需要。
為確保高爐穩(wěn)定順行,該廠抓住“混合煤粉熱值”這個關(guān)鍵項,通過優(yōu)化煤粉混合,從而使熱值波幅由4%降低到3%。同時,為確保熱能得到充分利用,他們在操作上下功夫,控制好爐溫下限,減少出現(xiàn)Si小于0.25%或鐵水溫度小于1470℃的頻次,使爐溫穩(wěn)定率達95%以上,減少了高爐熱制度波動,有效保證了降成本工作的順利開展。
此外,該廠還以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),同步加大原料配比結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,盡可能提高燒結(jié)精粉率,降低進口礦砂使用量,利用精礦粉中四氧化三鐵在燒結(jié)過程中的氧化放熱作用,降低燒結(jié)燃耗。同時,及時調(diào)整生產(chǎn)組織和工藝操作,不斷提高精細化操作水平,合理控制燒結(jié)混合料水分,始終貫徹厚料層、慢機速作業(yè)。積極探索新爐料結(jié)構(gòu)模式下的工藝操作路線,適應新爐料結(jié)構(gòu)要求,使焦比和煤比調(diào)整適應降本需要。