為切實落實“全面降成本,‘大干一百天’”活動要求,自活動開展以來,方大九鋼煉鐵廠西區(qū)燒結(jié)車間做實、做細降成本工作,不斷推行精細化管理,并取得良好效果。
修舊利廢降成本。皮帶運輸機是該車間的主要設(shè)備,廢舊皮帶也較多,車間統(tǒng)籌管理,把其中能回收利用的部分按尺寸進行裁剪,寬1.2米的成二皮帶可裁剪成寬0.6米的灰一灰二皮帶、鋪一皮帶等非主要運輸皮帶并能正常上線使用,僅此一項可節(jié)約成本4萬余元。
查找關(guān)鍵問題降成本。脫硫循環(huán)泵損耗報廢年限一般為半年左右,而且一臺循環(huán)泵總價9萬余元,經(jīng)過該車間相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場判斷分析,循環(huán)泵損壞往往是葉輪出現(xiàn)磨損,因此只需對循環(huán)泵葉輪進行更換,避免大規(guī)模拆裝的同時也可節(jié)約成本7萬余元。
變廢為寶巧改造。輸送皮帶通廊大部分在高空中,通廊之間的縫隙較大存在高空墜物、墜料等安全風險,針對此問題點,車間將二次利用后的廢舊皮帶裁成通廊處所需尺寸,并安裝在通廊縫隙間避免墜物現(xiàn)象發(fā)生。另外,車間還組織相關(guān)人員將廢舊皮帶做成天車小車緩沖器、輸送皮帶活動式清掃器、電磁站液壓站絕緣墊等。
延長設(shè)備使用壽命降成本。除塵灰氣力輸送管道每天24小時都在不間斷輸送除塵灰,管道的轉(zhuǎn)彎處、分叉口處極易磨穿,為此,該車間在每個易磨穿點的外面焊接上一個外殼,再在里面灌上混凝土,給它們穿上厚厚的“鎧甲”,延長管道使用壽命。穿上“鎧甲”后的管道使用壽命延長10倍以上,每月可節(jié)約成本1000多元。(黎志根)