近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠深入推進(jìn)“高效冶煉”大課題,全力發(fā)動(dòng)干部職工開動(dòng)腦筋,立足崗位,發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng),積極參與“我為降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”、崗位創(chuàng)新、小技小改等創(chuàng)效活動(dòng),全力沖刺鐵前3.61億元年度降本目標(biāo)。
延伸擴(kuò)展“咽喉道” 穩(wěn)定順行又提效
原料取料機(jī)在運(yùn)行過程中,通過料斗轉(zhuǎn)動(dòng)方式將混勻礦填充到受料槽中。但由于受料槽空間狹小及容易粘料等影響,輕則造成受料槽積料擁堵,降低取料機(jī)取料能力;重則造成在取料機(jī)支撐輥輥面損壞,影響燒結(jié)機(jī)正常原料輸送。
針對(duì)這一問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員決定對(duì)取料機(jī)斗體進(jìn)行改造,通過將取料機(jī)斗體溜槽向外延伸和在受料槽內(nèi)粘貼全陶瓷耐磨襯板等舉措,一舉解決了取料機(jī)受料槽反復(fù)粘料、積料問題。改造后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提升,減少了設(shè)備備件更換次數(shù),預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效13萬余元。
倉內(nèi)戴上“金鐘罩” 延年增壽有保障
在實(shí)際生產(chǎn)中,由于該單位原料系統(tǒng)燃料儲(chǔ)存?zhèn)}倉位落差較大,加之長(zhǎng)期受焦粉腐蝕沖刷,容易造成倉壁防腐蝕樹脂襯板脫落,導(dǎo)致鐵質(zhì)料倉倉體使用壽命減短,維修頻次增加。
為確保原燃料下料穩(wěn)定和正常生產(chǎn)供應(yīng),該單位技術(shù)人員多次討論研究,最終決定拆除原有樹脂襯板,在料倉內(nèi)部加裝龜甲網(wǎng),并用高強(qiáng)耐磨澆注材料進(jìn)行整體澆筑,打磨拋光,確保料倉內(nèi)壁達(dá)到光滑、耐磨、無縫隙。改造后,不僅杜絕了原有倉壁材料脫落、倉體破損造成的設(shè)備故障,而且單座料倉使用壽命延長(zhǎng)至兩倍以上,年可實(shí)現(xiàn)降本15萬元。
驅(qū)動(dòng)換位“后變前” 計(jì)量精準(zhǔn)少誤差
據(jù)了解,該單位原料系統(tǒng)一次預(yù)配皮帶秤均為尾輪驅(qū)動(dòng)方式,但在運(yùn)轉(zhuǎn)中,裙邊帶受力不均,易造成皮帶跑偏磨損、稱量精度不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。
為消除此問題,該單位通過將皮帶秤尾輪驅(qū)動(dòng)變更為頭輪驅(qū)動(dòng)方式,并對(duì)尾輪裝備底座支架由整體式改造為可拆分式。經(jīng)試運(yùn)行,皮帶秤運(yùn)行平穩(wěn)、張緊力均衡,維修頻次大幅下降,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)穩(wěn)定、設(shè)備順行、配比精準(zhǔn)、質(zhì)量保證的預(yù)期效果,年可直接降本20萬元。(趙鵬飛)