近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠鎖定“系統(tǒng)成本再降100元”目標任務,牢固樹立過“緊日子”思想,主動查漏補缺,大膽創(chuàng)新實踐,強化降本增效、提質(zhì)攻關(guān),助力企業(yè)抗風險能力不斷提升。
查短板 厚植降本根
受冬季寒冷天氣影響,燒結(jié)工序含鐵原料及物料水分升高,輕則造成原燃料配料倉出現(xiàn)粘倉現(xiàn)象,重則導致物料堵倉停止配料,造成生產(chǎn)過程波動。為解決這一問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員借鑒燒結(jié)機臺車礦槽加裝空氣炮延長檢修周期成功經(jīng)驗,決定對配料倉傳統(tǒng)振打裝置進行升級改造。通過在倒錐形料倉中部、底部分別加裝多個空氣炮,利用其可以瞬間爆發(fā)巨大沖擊量等優(yōu)點,成功解決了物料反復粘倉難題,大幅提升了設(shè)備工作效率。
換思維 盛開效益花
據(jù)了解,該單位近年先后利用逆流襯板、不銹鋼壓條揚料板等先進技術(shù),對鐵前燒結(jié)工序混合制粒機內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行了多次改造,不僅大幅改善了燒結(jié)混合料粒度,而且為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦打下堅實基礎(chǔ)。
為不斷提升燒結(jié)礦質(zhì)量,助力高爐“高效冶煉”,該單位通過將燒結(jié)機二混濕法除塵產(chǎn)生的大量生產(chǎn)蒸汽、廢水進行回收利用等舉措,成功使蓄水池水溫穩(wěn)定在80℃左右,臺車料溫長期處于65℃至70℃之間。改造后,燒結(jié)混合料料溫直接提升5℃以上,燒結(jié)礦固燃消耗同比往期降低1.9kg/t,月可直接創(chuàng)效72萬元。
補漏洞 結(jié)滿金果子
燒結(jié)工序以風為綱,風在燒結(jié)礦生產(chǎn)過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,高的漏風率既制約著生產(chǎn)效率的提高,也導致消耗升高、生產(chǎn)成本增加。針對這一問題,該單位維修人員打破以往“臨時包裹”等治標不治本維修方式,創(chuàng)新運用一種“膠粘漏洞”新技術(shù)消除燒結(jié)機漏風點。此技術(shù)是利用專用固體膠對風箱、卸灰閥等漏風點進行“粘結(jié)封堵”,以消除正常生產(chǎn)過程中“跑冒滴漏”現(xiàn)象。改造后,不僅效果良好,大幅降低了維修頻次,而且此技術(shù)還可推廣應用至除塵、生產(chǎn)用水等系統(tǒng)管道修復,可謂一舉多得。(惠東鋼)