廣東韶鋼松山股份有限公司(簡稱韶鋼)煉鐵廠高爐運轉(zhuǎn)作業(yè)區(qū)環(huán)保運轉(zhuǎn)班立足實際,深挖潛能,努力減少氮氣損耗,每月降成本6萬余元。
由于8號高爐布袋除塵氮氣管道多處腐蝕、反吹閥膜片受損引起氮氣內(nèi)漏、反吹系統(tǒng)脈沖先導閥故障,造成反吹閥無法關(guān)閉,氮氣閥門及用氣點存在跑冒滴漏現(xiàn)象,氮氣使用量提高5.5%,從而增加了氮氣使用成本。高爐運轉(zhuǎn)作業(yè)區(qū)組織環(huán)保運轉(zhuǎn)班對8號高爐布袋除塵氮氣使用量進行專項改善。環(huán)保運轉(zhuǎn)班使命必達,首先對氮氣管道腐蝕點進行除銹刷漆、對反吹閥膜片和反吹系統(tǒng)脈沖先導閥檢查更換、對氮氣閥門以及用氣點漏氣孔進行封堵或補焊整治,最后結(jié)合除塵操作崗位規(guī)程把8號高爐布袋除塵箱體反吹操作由原來的定時自動反吹每3小時反吹1次整改為定壓差反吹,當箱體壓差大于6kPa時再進行手動反吹1次即8小時反吹1次,達到減少氮氣流量損耗的目的。
該作業(yè)區(qū)結(jié)合《崗位規(guī)程(生產(chǎn)方)》(煤氣除塵集控篇)箱體反吹操作優(yōu)化后對布袋操作人員進行崗位技能操作培訓,提升員工崗位操作技能。班長定期檢查員工崗位操作熟悉程度,管理、技術(shù)人員不定時進行標準化作業(yè)檢查,對不規(guī)范的操作進行培訓輔導。
通過采取以上措施,經(jīng)過一周的專項改善,8號高爐布袋除塵氮氣使用量由原來889m3/h降低到843m3/h,節(jié)約氮氣量46m3/h,節(jié)省氮氣成本220元/天,月降成本6萬余元,改善效果明顯。
據(jù)悉,該作業(yè)區(qū)還將氮氣優(yōu)化使用管理規(guī)定寫入崗位規(guī)程,并推廣到6、7號爐布袋除塵使用。 (黃冬芬)