開局就是沖刺 起步就是決戰(zhàn)
1月份
煉鐵廠四號高爐
在經(jīng)濟爐料條件下
奮勇爭先 勇毅前行
兩項指標(biāo)刷新歷史紀(jì)錄
燃料比512kg/t.Fe
煤氣利用率平均達47.08%
燃料比位列行業(yè)同類型高爐前列
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2023年是公司“三年能力提升”的開局之年,煉鐵廠四號高爐作業(yè)區(qū)以“極致高效率,極致低成本”為目標(biāo),以“強降本、重實效”為思路,向“追求極致效率”發(fā)起了總攻。
嚴(yán)格苛求、真抓實干
作業(yè)區(qū)要求全員皆動、高效協(xié)同,以標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)卡為載體,早會不定期抽查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)內(nèi)容,讓操作更加精細化。在這樣長久地堅持下,作業(yè)區(qū)員工已經(jīng)養(yǎng)成了交接班進行日操作復(fù)盤的習(xí)慣,全面提升作業(yè)區(qū)查問題、找不足、定措施、促提升的爭先氛圍,各崗位的銜接更加緊密,整個生產(chǎn)體系更加穩(wěn)定,為高爐保持高產(chǎn)、低耗的良好生產(chǎn)狀態(tài)奠定了基礎(chǔ)。
四號高爐值班室長廖長生在介紹經(jīng)驗的時候提道:“作業(yè)區(qū)摒棄了過去以爐溫下行或爐況失常后倒查原因的做法,采取提前預(yù)判下一小時煤氣利用變化的方式,及時調(diào)整綜合負荷把控好下一爐爐溫走向,有效降低了煤氣利用率波動、燃料消耗高的情況?!?/p>
借助經(jīng)營管控系統(tǒng),對影響高爐順行的原燃料質(zhì)量、操作參數(shù)進行相關(guān)性趨勢分析,提前進行爐況預(yù)判,讓高爐工長在實施措施時更加及時、精細和精確。同時也促使高爐工長形成對爐況、爐溫把控的習(xí)慣性反思,高爐工長的操作能力得到極大提升,同時高爐爐況也更加穩(wěn)定,目前四號高爐煤氣利用率穩(wěn)定在47%以上、燃料比穩(wěn)定維持在515kg/t.Fe以內(nèi)。
苦練內(nèi)功、細節(jié)降本
作業(yè)區(qū)以班組為單位聚焦現(xiàn)場,放大“老、大、難”問題,主動作為,攻堅克難。為了節(jié)約工序能耗,作業(yè)區(qū)盯緊水渣渣漿泵的運行,優(yōu)化模式,將水渣由雙泵運行改為單泵運行,大幅降低電耗。
水渣班長趙福平深知四號高爐見渣率在90%以上,實施單臺泵運行難度較大,但他不畏艱難,勇于嘗試,追求極致效率。每爐出鐵前他都要檢查渣溝是否積渣,補充水是否開啟;鐵口打開后,他緊盯渣溝,觀察渣量和渣流的變化,根據(jù)主溝液面抬升的幅度,不斷優(yōu)化單泵啟動時間,使單泵運行由不可能變成了可能。
目前,單泵運行時間由不足5分鐘提升到10分鐘,每天可節(jié)約電量近420Kwh,節(jié)約電費264元/天。趙福平說道:“電耗降低了,單泵運行,是我們敢想敢干的最佳實踐?!?/p>
這樣的事情還有很多,作業(yè)區(qū)員工還開展了降低鉆桿消耗、降低壓縮空氣消耗、降低焦?fàn)t煤氣消耗等19項降本項目!正是他們改變觀念,在落實極致降本的行動下,四號高爐鐵水成本才得以在煉鐵廠領(lǐng)先。(齊萬兵/文 劉世維/圖)