他山之石,可以攻玉。煉鋼廠牢固樹立“一切成本皆可降”的意識,通過“走出去”“請進來”的方式,圍繞降本增效工作全面對標找差,激勵全體干部員工以時不我待的緊迫感和危機感,扎實開展“冬練”,強健自身“體魄”,刀刃向內,深挖潛力,爭一流、創(chuàng)佳績。通過對標找差,對出了一連串亮眼的指標,開啟了指標提升的加速度,助推了高效化煉鋼。
▲連鑄澆鋼
提高轉爐終點碳含量
針對轉爐吹煉終點命中率低、鋼水過氧化等問題,煉鋼廠積極對標先進鋼廠,以轉爐熱量平衡為基礎,通過優(yōu)化調整轉爐裝入制度、造渣制度、供氧制度和溫度制度,保證吹煉過程的穩(wěn)定性,降低轉爐點吹比例。
積極開展提高轉爐終點碳含量攻關活動,實時分析對比各爐座終點碳控制水平,引入“賽馬”機制,通過正向激勵提高現場員工工作熱情,調動崗位積極性。同時,技術人員跟蹤現場實際情況,不斷摸索總結出行之有效的冶煉操作模式。
9月份煉鋼廠二轉爐作業(yè)區(qū)保碳出鋼率提高7.98%,創(chuàng)2023年最高紀錄,有力支撐了鋼鐵料消耗等重要經濟技術指標的提高。
▲技術人員跟蹤操作情況
提高窄成分命中率
有目標、有計劃、有行動、有結果。煉鋼廠將窄成分命中率指標與爐長的崗位績效和名次評比掛鉤,進一步提高工作熱情;優(yōu)化保碳出鋼工藝,終點嚴重過氧化爐次比例降低6.18%,有效減少成分大幅波動;優(yōu)化擋渣錐長度,促進轉爐擋渣效果提升,減少下渣對成分的燒損;窄成分命中率指標跟蹤分析細化到班組,對控制較差的班組進行跟蹤指導,整體提升指標;保證氬站處理時間充足,為氬站微調成分創(chuàng)造條件。
通過以上措施,10月1~10日,煉鋼廠二煉鋼窄成分命中率達到92.89%,繼9月首次突破90%大關后再創(chuàng)新高。
▲轉爐進鐵
對標找差,提高各項指標
制定針對性改善方案,加強原輔料質量、探傷合格率、恒速率等重點指標的過程管理,針對探傷鋼生產管控,從工藝標準、脫硫成分、精煉節(jié)奏、造渣工藝、連鑄標準化操作等方面強化過程監(jiān)管,9月,探傷合格率較上月提升2.01%。
為減少連鑄生產波動,保障鑄坯質量穩(wěn)定,煉鋼廠派技術人員赴韶鋼提高恒速率對標學習,落實了JIT準時化系統(tǒng)運用等具體舉措,恒速率較上月提高6.24%,首次完成公司下達的目標任務。
針對鐵包溫降問題,煉鋼廠協(xié)同制造管理部、煉鐵廠,跟蹤出鐵、脫硫、轉運不同時期鐵水溫降,對溫降異常點分析原因,制度標準跟蹤驗證,9月,一煉鋼鐵水溫降較上月降低15.01℃,二煉鋼較上月降低3.03℃,創(chuàng)歷史紀錄。
近年來,通過全面對標找差,煉鋼廠得到了不小的提升。接下來,煉鋼廠將聚焦規(guī)模極致化、效率極致化、成本極致化,緊盯重點、難點、痛點問題,瞄準行業(yè)先進水平、先進技術持續(xù)深入開展對標找差,實現高效率低成本運行,全面推動煉鋼制造能力不斷提升。