堅(jiān)守底線思維
堅(jiān)持問題導(dǎo)向 目標(biāo)導(dǎo)向 結(jié)果導(dǎo)向
全面加強(qiáng)精細(xì)化管理的顆粒度
切實(shí)堵塞管理流程和現(xiàn)場(chǎng)漏洞
能源環(huán)保部在“查”上下深功夫
在“治”上動(dòng)真碰硬
在“管”上多措并舉
全面向“跑冒滴漏”宣戰(zhàn)
不斷取得新進(jìn)展和新成效
優(yōu)化運(yùn)行,CCPP氮?dú)庀到y(tǒng)降壓運(yùn)行
發(fā)電作業(yè)區(qū)聚焦氮?dú)庀到y(tǒng)管理,對(duì)CCPP氮?dú)庀到y(tǒng)降壓運(yùn)行,解決了CCPP氮?dú)庀到y(tǒng)的跑冒滴漏問題。通過梳理各類氮?dú)庥猛?,排查關(guān)停1號(hào)、2號(hào)電捕焦氧分儀吹掃氮?dú)?、GE煤壓機(jī)儀表氮?dú)?、GE燃機(jī)清吹氮?dú)獾乳L(zhǎng)期停機(jī)機(jī)組的氮?dú)忾y門,減少不必要的氮?dú)?span>輸損;排查高壓氮?dú)庥脩簦瑑?yōu)化氮壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)。通過采取這一系列措施,氮壓機(jī)加載壓力降低30%,氮壓機(jī)小時(shí)自耗電降低38kW,一季度共節(jié)約成本2.4萬元。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,提升廢水深度處理效率
環(huán)保管理室聚焦廢水合規(guī)性排放,實(shí)施廢水處理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過開展廢水隱患自查自糾工作,對(duì)特殊廢水處理系統(tǒng),廢水零排放系統(tǒng)和擴(kuò)能提質(zhì)深度處理系統(tǒng)問題清單化推進(jìn),消缺整改,實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效運(yùn)行,同時(shí)保證排口實(shí)現(xiàn)水質(zhì)水量達(dá)標(biāo)排放;厚板和熱卷工序泵軸冷卻水由工業(yè)新水改為回用水,以及實(shí)施高爐濃水消納、回用水兌新水等廢水梯級(jí)利用,實(shí)現(xiàn)廢水外排量同比減少約3000m3/d;通過全廠廢水量測(cè)算,平衡各系統(tǒng)深度處理水量和廢水總排口水量,調(diào)整廢水經(jīng)濟(jì)模式,廢水外排廢水排放量控制在21000m3/天以內(nèi)。通過經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,深度處理量降低約33.3%,一季度實(shí)現(xiàn)降本約100萬元。
排除漏點(diǎn),降低除鹽水消耗
動(dòng)力作業(yè)區(qū)堅(jiān)持問題導(dǎo)向,對(duì)癥施策,針對(duì)煉鋼及鐵前空壓站除鹽水消耗量居上不下的問題,通過調(diào)整空壓機(jī)運(yùn)行方式及人工探挖的方式對(duì)兩個(gè)站的除鹽水管道進(jìn)行排查,確定煉鋼空壓站及鐵前空壓站除鹽水漏點(diǎn)4處,形成詳細(xì)的整改實(shí)施方案;排查出除鹽水和工業(yè)水互保聯(lián)通管道閥門銹蝕嚴(yán)重、關(guān)閉不嚴(yán)問題2項(xiàng),已制定解決方案。充分利用一煉鋼檢修的機(jī)會(huì),對(duì)煉鋼空壓站除鹽水管道漏點(diǎn)進(jìn)行了處理,煉鋼空壓站除鹽水月消耗量降低了350t,消耗降低70%,降本約0.3萬元。(唐川 喻浩 鄭未 侯林 游飛)