記者吳 兆軍 通訊員 呂征
今年初以來,河鋼集團(tuán)邯鋼礦業(yè)公司以“管理再提升、效益創(chuàng)一流”為核心工作,通過優(yōu)化工藝操作、強(qiáng)化成本管理等措施,持續(xù)加大對(duì)活性灰窯關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)攻關(guān),降本效果顯著。上半年,該公司噸灰天然氣消耗同比降低3.02立方米,累計(jì)節(jié)約成本81萬元;振篩篩網(wǎng)材質(zhì)升級(jí)后,累計(jì)降本270萬元左右;降低原料外采等,累計(jì)降低生產(chǎn)成本200萬元左右。
邯鋼礦業(yè)公司是邯鋼煉鋼系統(tǒng)活性灰主要供應(yīng)單位?!懊鎸?duì)市場(chǎng)和成本的多重壓力,我們想盡辦法為邯鋼供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、量足的活性灰原料?!焙摰V業(yè)公司經(jīng)理陳德東介紹說,該公司活性灰燒制燃料是天然氣,在生產(chǎn)過程中,由于天然氣氣源超過3 種,生產(chǎn)熱值不穩(wěn),造成活性灰質(zhì)量波動(dòng)。針對(duì)此問題,該公司經(jīng)過系統(tǒng)論證分析,以“熱量輸入+溫控雙標(biāo)控制法”替代以前的“溫度控制法”。執(zhí)行“熱量輸入+溫控雙標(biāo)控制”操作后,通過改造窯噴槍流量孔板,優(yōu)化燃?xì)夤艿肋B接方式等措施,并利用在線熱值儀,實(shí)時(shí)掌握及調(diào)整熱值與流量,天然氣消耗噸灰同比降低3.02立方米,產(chǎn)品質(zhì)量完全合格,1月—6月份累計(jì)節(jié)約成本81萬元。
該公司認(rèn)真分析當(dāng)前破碎能力,結(jié)果顯示,40毫米~80毫米石灰石振動(dòng)篩篩網(wǎng)限制篩分效率。為提高產(chǎn)品創(chuàng)效空間,該公司組織多方討論,決定對(duì)白灰車間1號(hào)和2號(hào)振動(dòng)篩使用功能進(jìn)行優(yōu)化改造:對(duì)破碎片石線1 號(hào)和2號(hào)圓振篩篩網(wǎng)材質(zhì)升級(jí),篩板上下層都采用高彈性聚胺脂篩板,解決雨雪天氣石料濕粘篩板問題,保證篩分效率;同時(shí),將2號(hào)振動(dòng)篩篩網(wǎng)孔孔徑調(diào)整為32毫米,通過大量實(shí)驗(yàn)找到合適的振篩振幅和頻率,極大提高了篩分效率。改造完成后,該公司40毫米~80毫米石灰石收率從50%提到55% ,1月—6月份累計(jì)降成本270萬元左右。
活性灰窯生產(chǎn)原料為40毫米~80毫米的石灰石,市場(chǎng)采購價(jià)格較高。為降低采購成本,該公司多方分析,最終決定采取采購石料自己加工的方法,為活性灰生產(chǎn)提供40 毫米~80毫米石灰石原料;同時(shí),將其他規(guī)格的石灰石外售,降低原料外采成本。1月—6月份,該公司累計(jì)加工外購石料20余萬噸,累計(jì)降低生產(chǎn)成本200萬元左右。
《中國冶金報(bào)》(2023年7月26日 06版六版)