近期,首鋼通鋼公司軋鋼事業(yè)部在開展“三個怎么干”大討論活動中,廣大干部職工立足本職工作,充分發(fā)揮聰明才智,針對影響生產(chǎn)成本、設(shè)備運(yùn)行等瓶頸問題,集思廣益、開動腦筋,不斷創(chuàng)新,在做活“降本”工作上取得了實(shí)效。
“小創(chuàng)新”讓打包機(jī)運(yùn)行速度“快起來”
精棒線是自動化流水生產(chǎn)線,哪一個工序快慢都會對生產(chǎn)節(jié)奏產(chǎn)生影響,精整收集打包機(jī)工序是最后一道自動化工序,隨著生產(chǎn)節(jié)奏連續(xù)提升,打包機(jī)原始設(shè)計不能滿足快節(jié)奏生產(chǎn)需求,精整后部操作人員只能階段性叫停,影響生產(chǎn)節(jié)奏。針對弊端,軋鋼事業(yè)部設(shè)備管理室在精棒線打包機(jī)優(yōu)化工序控制上下功夫,多次試驗(yàn)調(diào)整打包機(jī)各工序間隔時間,經(jīng)過軋鋼、精整、主控、電工多專業(yè)配合協(xié)作,最終實(shí)現(xiàn)打包機(jī)一個行程從原來的87秒減少到76秒,打包收集速度提高了11秒,提升了精棒線機(jī)時產(chǎn)量。
“小建議”讓生產(chǎn)節(jié)奏“順起來”
精棒線冷剪疏鋼器原始設(shè)計為底腳直徑36毫米螺栓固定,由于沖擊力過大,生產(chǎn)時經(jīng)常發(fā)生固定螺栓碰彎或地腳板開焊容易竄位問題,每次恢復(fù)都需要三四名職工在天車吊運(yùn)配合下完成復(fù)位,而且每班次都有竄位現(xiàn)象發(fā)生,工人勞動強(qiáng)度大。精棒作業(yè)區(qū)職工結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際提出合理化建議,提議改為插槽式,直接吊入即可實(shí)現(xiàn)定位,不需螺栓緊固,此項改造全部由軋鋼人自營設(shè)計安裝,節(jié)約外委費(fèi)1.5萬元,不僅降低勞動強(qiáng)度,而且每班次減少熱停工時20至30分鐘,有效提高生產(chǎn)效率。
“小優(yōu)化”讓除鱗系統(tǒng)電耗“降下來”
“電耗”降本是軋鋼生產(chǎn)管理一項重頭戲,軋鋼事業(yè)部設(shè)備管理室在現(xiàn)有電耗管理措施基礎(chǔ)上,向精棒線除鱗系統(tǒng)閥組壓力工藝優(yōu)化要效益,電氣專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)壓實(shí)驗(yàn)后,在無特殊鋼種的情況下,將原來兩臺除磷泵改為一臺除磷泵工作,實(shí)現(xiàn)電耗的有效降低,每小時節(jié)約電量約67.5千瓦。
“小措施”讓圓鋼端面剪切質(zhì)量“好起來”
精棒線直徑28毫米圓鋼采用平剪刃剪切,剪切端頭變形大,與其他鋼廠對比差距較大,軋鋼事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營室與同行業(yè)鋼廠積極溝通比對,查找自身存在問題,針對問題制定工作措施,克服精棒線孔型剪剪刃備件不足的困難,采用孔型剪對在線圓鋼進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)剪切,經(jīng)過實(shí)際檢測產(chǎn)品端部變形量有效控制在8%以下,產(chǎn)品符合優(yōu)等品端部變形判定標(biāo)準(zhǔn),滿意了客戶需求。 (周惠文)