能修復的絕不整體更換!
能動手制作的絕不外購!
能夠優(yōu)化調(diào)整的絕不放任不管!
制造管理部員工們在各自工作崗位上
動腦筋、想辦法
聚焦小改小革,助力降本增效
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隨著碼頭自動取樣機投用,現(xiàn)場粉塵容易引發(fā)電子鎖電路板和鎖芯等故障,導致電子鎖時常無法正常關閉開啟,嚴重影響取樣工作的正常開展,取樣桶陸續(xù)有30個損壞無法正常使用。由于該設備屬于非標產(chǎn)品,只能在取樣設備廠家進行定制購買,更換樣桶需5000元/個,更換電子鎖需1300元/個,全部整體更換需15萬元左右。
本著修舊利廢,物盡其用的原則,原料檢測作業(yè)區(qū)點檢員楊林對故障取樣桶電子鎖進行拆解,檢查鎖芯、電路板,研究其結構和故障原因,通過現(xiàn)場跟蹤使用過程,反復排查故障原因。通過他豐富的設備經(jīng)驗,結合網(wǎng)上查閱資料,掌握取樣桶電子鎖工作原理,對其進行拆解、未損件的重組、電路板清灰、鎖芯潤滑等,成功修復取樣桶電子鎖近20個,節(jié)約備品備件費用2.6萬余元。
制造管理部化學檢測作業(yè)區(qū)煤巖分析需要標樣塊用于驗證工作曲線,確保檢驗結果準確性。但標樣塊屬于易耗品,加之只能向廠家購買,每個3000元。
既要保證分析準確性,又要降低成本?!皟深^”都要抓并未難倒善思力行的曾智文,她利用日常分析中標準偏差低、反射率范圍與分析試樣相匹配的生產(chǎn)樣自制標樣塊,通過手動、自動兩種方法多次對比,最終準確地確定了自制標樣塊的反射率值,發(fā)掘出一套自制標樣塊的方法,使自制標樣塊能完全替代廠家提供的標樣塊,檢驗數(shù)據(jù)準確,每年降本2.39萬元。目前該創(chuàng)新已納入崗位規(guī)程,用于作業(yè)區(qū)煤巖日常分析。
物理檢測作業(yè)區(qū)試樣加工業(yè)務回歸后,各工序按節(jié)奏如火如荼的進行生產(chǎn)。在沖擊加工中一直使用的“沖擊工裝”因長期使用,造成轉動點和螺孔的磨損,在活動鉗口工作時,工件會裝夾不穩(wěn),導致無法保證標準要求尺寸,面臨報廢。(每個工裝制作成本約500元)。
要增加工裝的使用時間,就要從提高活動鉗口活動點的壽命出發(fā),作業(yè)區(qū)骨干人員吳印,經(jīng)過不斷的觀察和研究,構思出了活動鉗口轉軸兩端固定的連接方式。在工裝底座上加裝一個“7”字形支座,使用穿銷螺栓替代普通螺絲,把活動鉗口的受力點由螺孔、螺釘兩處受力,轉變?yōu)榈鬃?、支座、螺桿三處受力。
他立馬對工裝進行了修改,現(xiàn)場使用后發(fā)現(xiàn)效果達到了預期,預估改進后的工裝使用壽命長達1年以上,提高使用壽命大于原壽命的5倍。每年可減少工裝制作成本2000元,并且在工作中減少工裝調(diào)整和修復時間,大大節(jié)約了加工時間達到了降本增效的目的。(楊長富、曾智文、吳印、胡慧婷、張曼琳)