林延強是寶武集團中南股份合營企業(yè)寶武杰富意準備班班長,他靠著敢打敢拼的精神,帶領團隊從一個普通班組成長為中南股份標桿示范班組,用實際行動詮釋了共產黨員的責任與擔當。
進行小改小革,解決現(xiàn)場問題
林延強主動牽頭崗位創(chuàng)新,對工裝用具、機器設備等進行小改小革解決現(xiàn)場問題,并推動發(fā)明的設計制作和撰寫專利。KOCKS軋機是進口設備,在使用和維護上都存在適應性的改進。導輪使用過程中更換頻繁,導輪備件會出現(xiàn)粘渣、有壓痕的情況,常常需要現(xiàn)場對使用過的導輪進行修磨作業(yè)。為了提高導輪修磨的效率,林延強成立攻關組,根據現(xiàn)場打磨需求,決定開發(fā)一個新的導輪修磨裝夾工具,并通過借鑒車床運作模式,設計制作一個專用于修磨導輪的裝置。經過小組人員反復研究、試制,最終繪制成設計圖紙并實施。
這次攻關,提高了作業(yè)安全性:將修磨導輪作業(yè)安全風險由IV級降為V級;提高了導輪修磨效率:活動前修磨導輪耗時約5分鐘/個,用新裝置修磨后平均耗時約2分鐘/個,效率提升60%;提高了修磨精度:活動前時常不能達到±0.05mm精度要求,使用新裝置后為±0.02mm內。一種應用于修磨導輪的專用裝置的研制并投入使用,成功解決了導輪修磨時需要多次裝夾、各修磨面修磨量不一致,修磨效率低、精度低、作業(yè)不安全的問題。
開展專項攻關,提升作業(yè)效率
林延強圍繞降低人員作業(yè)勞動強度、提升作業(yè)效率開展各項攻關。近兩年獲發(fā)明專利申請?zhí)?項、技術秘密3項,實現(xiàn)班組專利“零突破”。他把先進操作法歸納總結制作成新版作業(yè)指導書,統(tǒng)一操作標準,并以圖文并茂的方式規(guī)范操作,減少操作誤差,提高工作效率。如針對部分人員對KOCKS機芯裝配不熟練、不規(guī)范,導致整體裝機效率低的現(xiàn)狀,林延強組織班組骨干歸納總結KOCKS機芯裝配的先進操作方法,通過導師帶教規(guī)范作業(yè)標準并加以固化,使得裝機效率得到有效提升:現(xiàn)平均每臺裝機時間66.1分鐘/臺,比2023年1月每臺裝機時間80分鐘/臺,下降了13.9分鐘/臺。
發(fā)揮團隊作用,促進提質創(chuàng)效
林延強注重工作質量,帶領團隊攻堅克難,不斷在質量管理上持續(xù)改善。如面對軋輥磨損、止推軸承游隙過大等問題,他和團隊通過水包優(yōu)化寬展對軋槽冷卻降低軋輥磨損,保留止推軸承工藝游隙、消除空余間隙等有力措施,保證質量,使生產達到更加優(yōu)質的運行。兩年來他開展課題攻關6項,帶領團隊完成合理化建議439項,解決現(xiàn)場質量難題11項。
林延強敢于擔當,面對降本增效重任,對難點、高額外委維修項目進行內部維修并取得成效。2021年1月至今共計為企業(yè)降本增效492.9萬元。2021年以前,班組850機芯需要外委維修,面對高額的維修費用,他以黨員為骨干組成維修突擊隊,充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用,帶頭主動嘗試自己動手修復850機芯。經過三個月經驗累積,最終成功修復該機芯。目前他們正在對該機芯進行校驗,并將該型號機芯列入班組維修項目。(鐘秀滿)