本報記者 楊凱 通訊員 劉衛(wèi)萍
江西新鋼環(huán)保科技公司勞模工作室緊緊結(jié)合工作中的難題開展小改革,于近日有效解決了吸排車小罐易堵造成作業(yè)時間過長且難檢修的問題,可縮短作業(yè)時間約720小時/年,且大大降低了油耗,提高了車輛作業(yè)率。
吸排車從事除塵灰、布袋灰等粉粒物料的收集、運輸、壓排工作,有著噪聲小、作業(yè)穩(wěn)定、場地區(qū)域衛(wèi)生環(huán)保等優(yōu)點。吸排車開展吸灰作業(yè)時,真空泵通過小罐使大罐內(nèi)形成真空吸取物料,真空形成過程依靠大罐前頂部一根垂直的、直徑為30厘米的鐵管過渡到旋風(fēng)罐再到布袋罐等小罐,所需轉(zhuǎn)運的物料會跟著這個真空形成過程進入各個小罐內(nèi)。在實際操作過程中,旋風(fēng)罐和布袋罐內(nèi)很容易進入多余物料,使得真空吸取物料的力道大打折扣,直接影響了后續(xù)吸灰速度和時間。此外,由于小罐檢修的位置狹小,清理檢修作業(yè)耗時又費力,嚴重影響出車率。
針對這種情況,該公司勞模工作室成立攻關(guān)小組,在如何減少旋風(fēng)罐進灰量上下功夫。通過反復(fù)論證,該公司勞模工作室以改變吸引力方向為突破點對設(shè)備進行改造,切除大罐前頂部垂直的鐵管最前端一半,再在鐵管下端加焊一塊阻擋鐵板,吸引力方向由直接對準下部改為靠側(cè)方進氣,在不影響真空形成過程的同時,讓吸引力不直接對準下部罐內(nèi)的物料,實現(xiàn)了大幅減少小罐的進灰量,同時阻擋其它雜物進入小罐的目標。
通過改變大罐內(nèi)真空進氣方向,每輛吸排車的吸灰時間由以前的35分鐘縮短為20分鐘,按照每2輛車每天平均吸14車灰來計算,年節(jié)省時間可以達到720小時以上,年節(jié)省油耗4萬多元,大大降低了吸排車故障率,實現(xiàn)車輛作業(yè)率的穩(wěn)步提高。
《中國冶金報》(2021年12月15日 08版八版)