本報訊(記者吳兆軍 通訊員聶偉杰羅小軍)8月份以來,河鋼邯鋼三煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間通過改善耐材材質(zhì),在出鋼口外端口增加可更換耐材制作的“碗磚”、加強對出鋼口及小面的日常維護、減少鋼水過氧化等措施,延長出鋼口壽命攻關(guān)取得顯著效果,月可提升產(chǎn)量約2000噸。目前,三號轉(zhuǎn)爐剛剛下線的出鋼口壽命達到516爐,較原來提高了300多爐。
轉(zhuǎn)爐出鋼口受到高溫鋼液沖刷、氧化侵蝕等作用,需要不斷地修補和更換,不僅影響生產(chǎn)時間,而且影響鋼水質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定性。攻關(guān)前,該廠轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命僅有200爐,出鋼口熱換需要長達60分鐘的時間,而且由于新?lián)Q的出鋼口內(nèi)徑較小,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐出鋼時間延長,極大地限制了轉(zhuǎn)爐作業(yè)率的進一步提高。
為攻克此難題,河鋼邯鋼三煉鋼廠組成了以轉(zhuǎn)爐車間主任袁發(fā)成為組長、以技術(shù)人員及生產(chǎn)骨干為成員的攻關(guān)團隊,通過日督導(dǎo)、周分析,不斷摸索優(yōu)化攻關(guān)措施,逐步形成了一套適用于三煉鋼生產(chǎn)現(xiàn)狀的出鋼口壽命延長方案。
一方面,該廠與馬鞍山利爾開元新材料有限公司共同研究方案,從提高出鋼口鎂碳磚材質(zhì)及出鋼口修補料品質(zhì)入手,延長出鋼口使用壽命;另一方面優(yōu)化出鋼口設(shè)計,在出鋼口外端口增加可更換用耐材制作的“碗磚”,“碗磚”直徑與出鋼口外口直徑相同,出鋼口壽命達到200爐~250爐時更換一次碗磚,更換后出鋼口外口直徑與新出鋼口一致。同時,該廠加強對出鋼口、小面的日常維護,安排專人負(fù)責(zé),統(tǒng)一管理,在做好濺渣護爐的基礎(chǔ)上,采取投料維護,最大限度保護爐況。該廠還通過標(biāo)準(zhǔn)化操作和技能提升減少侵蝕,嚴(yán)格落實擋渣塞堵出鋼口操作,減少外部空氣對出鋼口內(nèi)壁的氧化,加強技能培訓(xùn),提高高拉碳率、減少后吹爐次、減少鋼水過氧化,降低爐渣對出鋼口的侵蝕,延長出鋼口壽命。
通過攻關(guān),轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命平均達到400爐以上,其中,剛剛下線的一個出鋼口壽命達到516爐。壽命的延長大大降低了耐材消耗,節(jié)約了熱換時間,提高了轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率。
據(jù)悉,由于每個出鋼口壽命周期可節(jié)約出鋼口更換時間60分鐘,可增加產(chǎn)量200噸,月可提升產(chǎn)量約2000噸,進一步提升了工作效率,為效益最大化創(chuàng)造了條件。