本報(bào)訊 近日,鞍鋼股份鲅魚圈分公司煉焦部煉焦作業(yè)區(qū)對(duì)包括裝煤車、推焦車、攔焦車和熄焦車等在內(nèi)的“四大車”監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,不僅解決了因監(jiān)控系統(tǒng)故障影響生產(chǎn)的難題,還可每年增加焦炭產(chǎn)量40爐,年創(chuàng)效近60萬元。
據(jù)了解,“四大車”在焦炭生產(chǎn)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,車輛上的監(jiān)控系統(tǒng)用于查看車輛生產(chǎn)對(duì)位、煤塔斗嘴開關(guān)狀態(tài)、上升管蓋開關(guān)狀態(tài)、出爐人員活動(dòng)區(qū)域、爐門冒煙情況以及車輛兩側(cè)安全通道人員通行等情況。
該公司煉焦作業(yè)區(qū)“四大車”原有監(jiān)控系統(tǒng)使用的是模擬信號(hào),存在清晰度差、抗干擾能力低、畫面分配器運(yùn)行不穩(wěn)定、維護(hù)難度大等問題,平均每年因監(jiān)控系統(tǒng)故障影響生產(chǎn)的時(shí)間約為400分鐘,嚴(yán)重影響了煉焦生產(chǎn)穩(wěn)定順行。針對(duì)這一難題,煉焦部組織技術(shù)人員對(duì)“四大車”監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),拆除了原監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備,安裝了網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、硬盤刻錄機(jī)、液晶電視、敷設(shè)網(wǎng)線及高清數(shù)據(jù)線等設(shè)施,將攝像機(jī)升級(jí)為高清一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),使用網(wǎng)線將視頻信號(hào)傳輸至網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),經(jīng)交換機(jī)后傳輸至硬盤刻錄機(jī),再通過HDMI(高清多媒體接口)將視頻信號(hào)傳輸至32寸液晶電視,每臺(tái)電視顯示畫面增加至4個(gè),減少了畫面切換出現(xiàn)信號(hào)中斷的情況發(fā)生。
監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)后,畫面清晰度和整體穩(wěn)定性都得到了大幅提高,操作人員可以更及時(shí)、準(zhǔn)確地了解監(jiān)控區(qū)域情況,有效降低了設(shè)備損壞、人身傷害、漏煤冒煙等事故發(fā)生概率,減少了維護(hù)人員工作量,生產(chǎn)的順行也為企業(yè)帶來了可觀的效益。 (邱梅)
《中國冶金報(bào)》(2020年09月29日 04版四版)