本報訊 今年初以來,該公司紀(jì)委針對轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)脫鋅率低的狀況,積極主動融入生產(chǎn)開展監(jiān)督,不僅提高了金屬化球團(tuán)的品質(zhì),為煉鋼生產(chǎn)降低了成本,也提高了次氧化鋅的產(chǎn)量和質(zhì)量,獲得了較好的效益。9月份,江西新鋼環(huán)??萍加邢薰镜霓D(zhuǎn)底爐脫鋅率達(dá)到85%,比今年1月份提高了15%。
今年初,面對轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)脫鋅率只有70%,遠(yuǎn)低于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平的局面,新鋼環(huán)科紀(jì)委深入塵泥作業(yè)區(qū)一線,了解掌握轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)脫鋅率低的原因,并和作業(yè)區(qū)技術(shù)人員積極探討提高脫鋅率的措施,結(jié)合創(chuàng)建精益產(chǎn)線,從加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)、改進(jìn)工藝、強(qiáng)化現(xiàn)場管理等方面提出了監(jiān)督意見。
新鋼環(huán)科塵泥作業(yè)區(qū)根據(jù)監(jiān)督意見,扎實開展提高脫鋅率工作。該作業(yè)區(qū)先后完善制訂了《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》《關(guān)鍵過程控制》《設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》《崗位技能矩陣圖》等12大類基礎(chǔ)管理手冊、圖冊,員工編制審定單點課56篇,覆蓋產(chǎn)線所有崗位,并在培訓(xùn)方面一點一滴穩(wěn)步推進(jìn)操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,穩(wěn)步提高員工操作技能。此外,該作業(yè)區(qū)積極改進(jìn)改善工藝,優(yōu)化原料配比結(jié)構(gòu),提高生球含碳率,控制混合料含水率,調(diào)整黏結(jié)劑用量,穩(wěn)定生球成球率;調(diào)整烘干系統(tǒng)參數(shù),根據(jù)生產(chǎn)狀況及時調(diào)整鏈篦機(jī)運(yùn)行速度及煙氣溫度,控制入爐料含水率≤1%,穩(wěn)定入爐料跌落強(qiáng)度;提高轉(zhuǎn)底爐溫度,把轉(zhuǎn)底爐主還原區(qū)溫度提高約20攝氏度,進(jìn)一步提升還原反應(yīng)效率。同時,該作業(yè)區(qū)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,定期清理煙氣系統(tǒng),提升氧化鋅收集效率,穩(wěn)定轉(zhuǎn)底爐爐內(nèi)氛圍,并于每周召開脫鋅率攻關(guān)會,對一周的脫鋅率情況進(jìn)行總結(jié)分析,針對存在的問題研究解決辦法。 (劉衛(wèi)萍)
《中國冶金報》(2023年10月11日 04版四版)