近年來(lái),方大九鋼持續(xù)深入推進(jìn)小改小革及降本增效工作,依托企業(yè)合理化建議平臺(tái),發(fā)動(dòng)廣大員工創(chuàng)新創(chuàng)效,培育新時(shí)代“創(chuàng)客”,掀起降本創(chuàng)效熱潮。
生石灰消耗攻關(guān)顯成效
近期,方大九鋼3月份生石灰消耗較目標(biāo)下降4.13千克/噸鋼,比2月份下降1.21千克/噸鋼,為煉鋼生產(chǎn)成本持續(xù)降低起到積極作用。
生石灰是煉鋼生產(chǎn)非常關(guān)鍵的物料,對(duì)降低成本起著至關(guān)重要的作用。它主要用于轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中造渣,提高轉(zhuǎn)爐終渣堿度,達(dá)到去除鋼水中有害元素磷、硫的作用。為進(jìn)一步降低生石灰用料成本,該廠以科學(xué)合理調(diào)整轉(zhuǎn)爐渣堿度、減少用量為目標(biāo),一是根據(jù)鐵水成分情況,采用物料平衡計(jì)算方式得出生石灰用量,在實(shí)際過(guò)程中嚴(yán)格按照理論生石灰用量配加生石灰,最終將理論石灰用量計(jì)算加入煉鋼MES自動(dòng)化系統(tǒng),做到石灰用量的及時(shí)準(zhǔn)確;二是以物料平衡理論計(jì)算,通過(guò)生石灰用量情況,得出廢鋼加入量,確保轉(zhuǎn)爐熱平衡的穩(wěn)定,避免轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中由于溫度高而使用生石灰作為降溫劑而浪費(fèi)。與此同時(shí),該廠還通過(guò)編制每爐鋼成本核算表,使員工清晰地了解每爐鋼生石灰成本完成情況,便于及時(shí)調(diào)整下一爐次的過(guò)程操作。
高爐槽下料斗秤電源改造促生產(chǎn)
近期,自動(dòng)化部對(duì)公司2號(hào)高爐槽下料斗秤隔離器電源實(shí)施改造,消除了設(shè)備隱患,促進(jìn)高爐生產(chǎn)穩(wěn)定。
據(jù)悉,該公司2號(hào)高爐槽下料斗秤共有17臺(tái),每臺(tái)秤的4-20MA數(shù)據(jù)經(jīng)隔離器進(jìn)入PLC模塊,最后傳輸至電腦顯示,目前17臺(tái)隔離器由一套24VDC電源模塊供電,若24V電源模塊出現(xiàn)故障,將會(huì)影響高爐電腦無(wú)法顯示上料數(shù)據(jù),從而影響高爐生產(chǎn)。該部技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真分析,制定改造方案,并充分利用高爐檢修時(shí)間進(jìn)行改造,重新引入一路冗余電源,即使其中一路電源出現(xiàn)問(wèn)題,冗余電源會(huì)自動(dòng)切換到另一路電源,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,保障高爐生產(chǎn),同時(shí)提高料斗秤隔離器使用壽命,降低了設(shè)備維護(hù)成本。
數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年企業(yè)工人合計(jì)提出合理化建議32838條,采納12140條,實(shí)施小改小革10842條,參與人次44674人次,累計(jì)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效超3255萬(wàn)元。(歐青 何友寶)