近期,河鋼集團張宣科技深入剖析電爐工序精煉爐冶煉運行難點與痛點,對爐蓋的關鍵設備錐形托進行水循環(huán)降溫改造。改造后,爐蓋內襯耐材使用效果明顯好轉,預計中心爐蓋壽命可延長至800爐,環(huán)比提升34.6%,可實現(xiàn)噸鋼降本0.46元。
精煉爐爐蓋作為冶煉生產工藝中的核心部件,不僅是鋼水加熱的關鍵載體,其獨特的管式水冷結構設計,更是保證高溫下穩(wěn)定運行的關鍵。在精煉過程中,面對3000°以上超高溫電弧輻射、周期性溫度波動以及多種物理化學侵蝕,導致爐蓋各部件的耐久性、位置不斷發(fā)生變化,成為了制約生產效率的瓶頸。
該公司聚焦水冷爐蓋維護成本高等問題,展開專項技術攻關,經現(xiàn)場調研后,錐形托居于中心爐蓋與水冷圈中間,有承上啟下的關鍵作用,如果對其實施降溫改造,勢必“藥到病除”。經過對標論證,最終確定改造方案。利用生產期間空檔,對爐蓋錐形托加設水冷系統(tǒng),采用抗腐蝕、抗氧化性強的無縫厚壁鍋爐管,借助專業(yè)卷管機一次圍制成型,并將接頭引至高溫區(qū)以外,在管與管接頭焊接處采取打坡口焊接,確保其密閉性和管內冷卻水的流通性。此外,還在管外壁焊接了鰭片以增強熱交換性能。經測試,冷卻效果良好,設備運行穩(wěn)定性進一步得到提升。(王建忠)