本報(bào)訊 “今年初以來,華菱湘鋼日均自發(fā)電量穩(wěn)步提升,3月份達(dá)1010萬千瓦時(shí),最高日自發(fā)電量達(dá)1068萬千瓦時(shí),多次打破歷史紀(jì)錄,每天能夠節(jié)省外購(gòu)電費(fèi)560萬元左右,帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能環(huán)保效果。”4月22日,華菱湘鋼能源管理首席工程師吳畏總結(jié)自發(fā)電量工作時(shí)說。
吳畏認(rèn)為,該公司自發(fā)電量之所以能保持高水平運(yùn)行,主要得益于高水平設(shè)備保障、系統(tǒng)挖潛創(chuàng)效,以及采取的節(jié)能環(huán)保系列措施初見成效。截至4月份,該公司135兆瓦發(fā)電機(jī)組已經(jīng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行17個(gè)月以上,發(fā)電系統(tǒng)保持了長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。該公司能源環(huán)保部門和生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)合實(shí)施的《降低爐窯煤氣消耗提升自發(fā)電量》項(xiàng)目取得新突破,通過采取的系統(tǒng)降低熱損失等措施,助力企業(yè)自發(fā)電量穩(wěn)步提升。
“發(fā)電系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行是日均自發(fā)電量穩(wěn)步提升的基礎(chǔ)?!眳俏分赋觯?35兆瓦大型發(fā)電機(jī)組長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,反映出企業(yè)自發(fā)電系統(tǒng)在設(shè)備管理、操作、維護(hù)等方面均高水平運(yùn)行。
吳畏介紹:“今年初以來,公司把《降低爐窯煤氣消耗提升自發(fā)電量》項(xiàng)目作為挖潛增效攻關(guān)重點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)高爐、焦化等工序的煤氣燃燒情況督查,提高煤氣利用效率;增加供應(yīng)軋鋼系統(tǒng)煤氣的熱值,提升加熱效率,實(shí)現(xiàn)噸材煤氣消耗降低10%左右;增加加熱爐等煤氣使用設(shè)施、設(shè)備重點(diǎn)部位的溫度監(jiān)測(cè)頻次,及時(shí)整改散熱點(diǎn),減少熱損失。此外,高爐生產(chǎn)工藝的調(diào)整帶來高爐煤氣熱值的提高,增加了煤氣的回收利用量。”
“采取的煤氣回收、熱損失降低等措施有效提升了自發(fā)電量,企業(yè)收獲的不僅是真金白銀,還有良好的節(jié)能環(huán)保效應(yīng)?!眳俏氛f,公司通過構(gòu)建以135兆瓦發(fā)電機(jī)組為中心的能源平衡快速響應(yīng)體系,能源利用效率不斷提升,每年可減少外購(gòu)電費(fèi)20億元左右。機(jī)組每年可消納高爐生產(chǎn)廢氣量達(dá)55億立方米以上,實(shí)現(xiàn)了高爐煤氣的近零排放,這相當(dāng)于每年減少?gòu)U氣排放15億立方米、減少二氧化碳排放30余萬噸、減少二氧化硫排放1200噸、減少氮氧化物排放1000噸。(王班勇)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2021年5月25日 28版二十八版)