本報訊 8月份,安鋼第一煉軋廠在做好疫情防控和防汛保產(chǎn)的同時,把提高高效化生產(chǎn)水平、降低能源消耗、增加煤氣回收量作為工作重點,為增加煤氣回收量創(chuàng)造條件。
該廠發(fā)揮煤氣回收裝備自動化程度高、煤氣含氧量檢測和電除塵自動連鎖、安全性能可靠等優(yōu)勢,從信息傳遞、生產(chǎn)組織、工藝優(yōu)化、設備保障等方面入手,采取見效快、操作性強的增加煤氣回收量攻關措施,優(yōu)化修訂了規(guī)章制度和操作標準,規(guī)定煤氣回收量不低于130立方米/噸,并納入班組成本考核指標中。該廠崗位職工通過廠內(nèi)物流系統(tǒng),根據(jù)冶煉鋼種不同,對每爐鋼煤氣回收量進行詳細記錄,研究分析不同鋼種煤氣回收量變化特點,采取針對性措施,增加回收量;同時加強與該公司內(nèi)部單位協(xié)調(diào)溝通,及時掌握煤氣柜儲存量,全力做到應收盡收。
在保持煤氣回收量大幅增加的同時,該廠多措并舉提高鑄坯熱送熱裝比例,降低煤氣消耗。該廠成立了熱裝熱送協(xié)調(diào)指揮小組,發(fā)揮煉軋一體化優(yōu)勢,剛性執(zhí)行板坯生產(chǎn)計劃,嚴格按照生產(chǎn)順序組織生產(chǎn)。該廠以連鑄板坯為中心,煉鋼、連鑄工序通過嚴格標準化操作,提高爐前操作水平,合理調(diào)整槍位及供氧量,優(yōu)化造渣工藝,杜絕出鋼下渣回磷。該廠在開澆、換包、換水口操作中,嚴格按照操作要點,保證熱送鑄坯質(zhì)量;調(diào)度通過科學指揮,嚴控生產(chǎn)事故,減少生產(chǎn)波動對生產(chǎn)計劃的影響。該廠通過建立板坯熱送運行臺賬加強熱送過程管理和過程受控;中板機組嚴格執(zhí)行熱送坯優(yōu)先原則,安排專人卸車入庫,保證熱送坯到站后第一時間入爐。
8月份,該廠累計回收轉(zhuǎn)爐煤氣量1689.3萬立方米,環(huán)比增加439萬立方米;板坯到中板機組坯料熱送率達到96.1%;中板機組噸鋼煤氣消耗環(huán)比降低2.1立方米。 (王述杰)
《中國冶金報》(2021年9月16日 08版八版)