本報(bào)訊“我們投資200余萬(wàn)元,把煉鋼系統(tǒng)的環(huán)保設(shè)備進(jìn)行了整合,由分散式操作升級(jí)為集中控制,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保管控的精細(xì)化、高效化、集約化,環(huán)保生產(chǎn)保障能力大幅提升”。10月30日上午,安鋼股份一煉軋作業(yè)部環(huán)保集控中心一名環(huán)保管理人員告訴筆者。
在升級(jí)改造前,該作業(yè)部環(huán)保設(shè)備分散控制,多個(gè)站所分布在廠區(qū)不同位置,不僅增加了人工成本,還削弱了環(huán)保設(shè)備功能,降低了環(huán)保管控精準(zhǔn)度。2021年,該作業(yè)部啟動(dòng)環(huán)保集控中心項(xiàng)目,對(duì)煉鋼區(qū)所有環(huán)保設(shè)備進(jìn)行了集中整合,奪回了多個(gè)站所的操作權(quán)。該項(xiàng)目建成投用后,實(shí)現(xiàn)了操作、管理、監(jiān)視、報(bào)警于一體,大幅提高了環(huán)保管控能力。今年初以來(lái),該作業(yè)部又根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和環(huán)保需求,新增了多個(gè)環(huán)保設(shè)備,并把操作權(quán)引入到了環(huán)保集控中心,實(shí)現(xiàn)了集約化管控。
隨著環(huán)保設(shè)備設(shè)施的不斷增加,該作業(yè)部通過環(huán)保、生產(chǎn)雙系統(tǒng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的方式,提高環(huán)保設(shè)備精準(zhǔn)管控能力。同時(shí),該作業(yè)部借助自動(dòng)化生產(chǎn)控制系統(tǒng),把轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄等重要工序的實(shí)時(shí)生產(chǎn)情況同環(huán)保設(shè)備集中操作系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。如轉(zhuǎn)爐加料前,轉(zhuǎn)爐三次除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)得到生產(chǎn)系統(tǒng)傳來(lái)的指令,自動(dòng)開始升速,確保冶煉期間轉(zhuǎn)爐逸散煙氣能夠進(jìn)行捕集;轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束,該工序處于測(cè)溫、等樣、出鋼過程,此時(shí)轉(zhuǎn)爐沒有煙塵產(chǎn)生,生產(chǎn)系統(tǒng)會(huì)給三次除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)出降速指令,風(fēng)機(jī)自動(dòng)降至低速,降低該除塵系統(tǒng)電能消耗,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保設(shè)備管控及時(shí)、精準(zhǔn)、精益、低耗的目標(biāo)。
另外,該作業(yè)部在環(huán)保管控上做加法,借助完善的環(huán)保管控系統(tǒng),增加轉(zhuǎn)爐煤氣回收量,建立了氧氣和煤氣分析儀清理維護(hù)臺(tái)賬,安排專人定期進(jìn)行清理維護(hù),保障氧含量分析儀透光率,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免出現(xiàn)煤氣柜拒收問題的發(fā)生。該作業(yè)部強(qiáng)化爐前操作,嚴(yán)格控制終點(diǎn)碳,避免過氧化吹煉造成氧含量超標(biāo)影響煤氣回收量,連續(xù)3個(gè)月噸鋼煤氣回收量保持在143立方米/噸,創(chuàng)近年新高。 (王述杰)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2023年11月02日 08版八版)