本報(bào)訊 今年初以來(lái),河鋼集團(tuán)唐鋼公司強(qiáng)化生產(chǎn)管控、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升設(shè)備運(yùn)行效率,全面推進(jìn)節(jié)能降耗工作,使發(fā)電水平大幅度提升。截至10月份,該公司累計(jì)發(fā)電30.08億千瓦時(shí),整體自發(fā)電率達(dá)到85%,日均外購(gòu)電量降至218.9萬(wàn)千瓦時(shí),有力支撐了外購(gòu)電成本。
強(qiáng)化生產(chǎn)管控。該公司對(duì)發(fā)電機(jī)組實(shí)行用戶計(jì)劃用量管理,使區(qū)域富裕煤氣資源互助共享。根據(jù)峰谷電價(jià)政策,該公司充分發(fā)揮現(xiàn)有30萬(wàn)高爐煤氣柜裝備效能,使煤氣系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)、電力系統(tǒng)協(xié)同開(kāi)展錯(cuò)峰發(fā)電和用電,增加尖峰發(fā)電量5371萬(wàn)千瓦時(shí),支撐錯(cuò)峰用電管理,降低電費(fèi)2330萬(wàn)元。
優(yōu)化生產(chǎn)工藝。該公司對(duì)78兆瓦發(fā)電機(jī)組脫硫脫硝固定床舊藥劑進(jìn)行篩分,補(bǔ)充新的藥劑,有效實(shí)現(xiàn)環(huán)保排放的精準(zhǔn)控制,降低系統(tǒng)壓差大造成的電量損失。該公司對(duì)100兆瓦煤氣發(fā)電鍋爐脫硫系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,解決了尾部受熱面堵塞的隱患問(wèn)題,在確保二氧化硫達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,機(jī)組負(fù)荷具備100%負(fù)荷調(diào)整能力,提高脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低發(fā)電成本,提高發(fā)電效率。
提升設(shè)備運(yùn)行效率。該公司利用檢修停機(jī)時(shí)間對(duì)燒結(jié)余熱循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修,處理轉(zhuǎn)子振動(dòng)使風(fēng)機(jī)殼耐磨涂層磨損等問(wèn)題,有效提高煙溫利用能力,使余熱資源全部用于發(fā)電。該公司對(duì)鍋爐系統(tǒng)受熱面、凝汽器以及多處水冷器進(jìn)行清洗和維護(hù),確保燃燒系統(tǒng)的高效運(yùn)行。(付會(huì)文)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2023年11月16日 02版二版)