本報通訊員 左蜜琳
熱送熱裝率是反映一個鋼鐵企業(yè)生產計劃編制、鋼水冶煉、連鑄、鑄坯輸送、加熱軋制和調度管理水平的重要指標。
8月份,漣鋼有序推進生產過程管理,持續(xù)提升產線效率,保障運行工作整體平穩(wěn)。當月,該公司2250軋線的熱裝比達到81.03%,引領著生產系統(tǒng)向新的高峰發(fā)起沖擊。
挑戰(zhàn)在更高處啟航
自去年12月起,漣鋼提出了2250軋線熱裝比過75%的硬性要求后,今年目標更是直接躍升至80%,這無疑是對生產系統(tǒng)的一次極限考驗。
“這不僅僅是數(shù)字的跳躍,更是對我們生產管理水平的一次全面檢驗?!痹摴旧a管理部訂單管理室負責人的話語中透露出幾分凝重,但更多的是迎難而上的決心。
面對前所未有的挑戰(zhàn),漣鋼迅速成立了由10名生產管理、技術精英組成的熱裝比攻關小組。從生產計劃的精細化制訂,到熱裝比需求的動態(tài)調整,再到生產突發(fā)問題的快速響應,每一個環(huán)節(jié)都凝聚著他們的智慧與汗水。
由于工藝限制,過去汽車外板的熱裝熱送始終難以達到理想狀態(tài)。那些無法作為外板使用的板坯,成為了內板熱裝比提升的“攔路虎”。若在冷卻過程中,這些板坯未能及時分類與調度,會造成熱量巨大浪費,影響整體熱裝效率。
為破解這一難題,漣鋼設定了更為嚴苛的生產管理目標,通過技術創(chuàng)新、優(yōu)化工作方式等手段,要求作業(yè)人員及時對冷卻過程中的板坯標注、識別。板坯一旦被判定為無法作為外板使用,將立即作為內板送入下一道工序,避免熱量流失。該項舉措落地后,汽車內板熱裝比從去年的不到50%提升至目前的80%以上,減少了煤氣消耗量,每月可節(jié)約4萬元左右。
智慧在碰撞中閃光
“如何進一步降低緩冷鋼種對熱裝流程的負面影響?”
“關于210轉爐廠板坯熱送率,是否已嚴格按照93%以上的高標準進行檢查和落實?”
9月11日,漣鋼再度聚焦核心議題,由生產管理部牽頭,聯(lián)合生產單位、技術質量部門召開了本月熱裝比總結會議。
自年初以來,每月雷打不動召開的討論會,不僅僅是簡單的工作匯報與信息共享平臺,更是推動企業(yè)生產效率與品質提升的重要引擎。一個個好建議、金點子在此萌發(fā)。
在硬件設施保障方面,漣鋼根據(jù)煉鋼計劃,合理安排保溫坑使用與板坯下線堆垛,減少板坯溫度降低。相關二級單位聚焦裝爐延遲、質量封鎖、生產故障、溫降過快等重點因素,每日清理處置異常板坯。充分發(fā)揮新建板坯修磨機與在線淬火設備的作用,優(yōu)化工藝流程和提高設備利用率,實現(xiàn)可在線淬火的板坯全部淬火。今年以來,在該公司在線淬火板坯比例提高到80%以上。
在生產、技術、質量等部門的聯(lián)合協(xié)作下,漣鋼還對2250軋線保溫坑進行了全面優(yōu)化升級,并自主改裝了7臺保溫車用于板坯運輸。8月份,熱裝率創(chuàng)歷史新高,為漣鋼能耗降本作出了應有貢獻。
《中國冶金報》(2024年10月10日 08版八版)