本報(bào)訊 近日,為踐行集約節(jié)約理念,河鋼集團(tuán)張宣科技組織實(shí)施了圓鋼產(chǎn)線除塵系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目。該公司通過(guò)升級(jí)裝備和控制系統(tǒng),大大降低了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)電耗,為該公司節(jié)約了能源成本,粉塵回收效果也更上一層樓。
為推進(jìn)“極致能效”管理,降低能源使用成本,該公司對(duì)圓鋼產(chǎn)線軋區(qū)除塵系統(tǒng)實(shí)施了智能化改造。首先,收集軋機(jī)灰塵和水蒸汽的除塵罩采用半密封式,在與軋機(jī)除塵罩連接的支管上分別安裝了風(fēng)閥,用于調(diào)節(jié)各軋機(jī)出口吸塵點(diǎn)風(fēng)量,提高灰塵回收效率;其次,根據(jù)軋制規(guī)格停用部分軋機(jī)除塵風(fēng)機(jī),“動(dòng)態(tài)”連鎖軋機(jī)與對(duì)應(yīng)除塵風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)程序,達(dá)到軋機(jī)與除塵風(fēng)機(jī)同步啟停的效果,實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的;再次,將風(fēng)機(jī)工頻運(yùn)行狀態(tài)變更為變頻運(yùn)行方式,風(fēng)機(jī)頻率由38Hz下降至30Hz,降低電能消耗;最后,根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,除塵支管風(fēng)閥開(kāi)口度在45%至80%之間合理調(diào)整,精準(zhǔn)調(diào)節(jié)各架軋機(jī)出口吸塵點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速,使除塵效果達(dá)到最優(yōu)、除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)處在最節(jié)能狀態(tài)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),該改造項(xiàng)目實(shí)施后,圓鋼產(chǎn)線軋區(qū)除塵系統(tǒng)降低電耗約30%,預(yù)計(jì)年可節(jié)約電費(fèi)40余萬(wàn)元。(王楊 李春梅)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2024年10月17日 07版七版)