近期,針對265㎡燒結(jié)增壓風(fēng)機電動機定子繞組溫度居高不下問題,生產(chǎn)指揮控制中心設(shè)備能源辦、能源檢計量中心集思廣益,通過實施水空冷卻器的改造,成功破解了設(shè)備瓶頸問題。
265㎡燒結(jié)增壓風(fēng)機為高溫風(fēng)機,介質(zhì)溫度通常在180℃左右,其因煙溫高、運行環(huán)境溫度高“兩高”問題而導(dǎo)致設(shè)備長期運行在高溫環(huán)境中,而該風(fēng)機電動機配用的空冷器,完全依靠自身轉(zhuǎn)軸上配套的大型離心式風(fēng)扇產(chǎn)生的風(fēng)量來散熱,由于環(huán)境溫度偏高,485r/min的低轉(zhuǎn)速電機產(chǎn)生的風(fēng)量根本不能滿足設(shè)備散熱要求,從而造成電氣絕緣老化加速,設(shè)備故障頻繁。
此次改造采用水、空雙重冷卻原理,將原單循環(huán)空冷器更換為系統(tǒng)循環(huán)冷卻水冷卻,不再受制于電機轉(zhuǎn)速對冷卻效果的影響,通過控制冷卻水流量、溫度達(dá)到降低電機溫度的目的;同時,在水冷卻器循環(huán)過程中加裝兩套強制風(fēng)機進行再次冷卻,確保冷卻系統(tǒng)運行穩(wěn)定,從而完全滿足電動機的散熱要求。
經(jīng)過改造,電動機運行溫度下降約15℃,有效功率提高約100KW。由于改造時拆除了原有的大型離心式風(fēng)扇,從而減小電機的功率消耗,保證電機原有功率完全釋放,電機運行電流較改造前下降10A左右,真正實現(xiàn)了設(shè)備的經(jīng)濟、高效、安全運行。(生產(chǎn)指揮控制中心 許衛(wèi)星 嚴(yán)韓偉)