“高級(jí)定制”減速機(jī),釋放潛力破難題
棒三線18架減速機(jī)主要用于小規(guī)格螺紋鋼成品軋制,由于設(shè)計(jì)為平立交替型式,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維護(hù)工作需要消耗大量的時(shí)間和人力,在14米/秒的軋制速度時(shí)故障率高,影響了生產(chǎn)節(jié)奏。針對(duì)此問(wèn)題,技術(shù)人員與減速機(jī)廠家多次溝通、學(xué)習(xí)。在找到故障原因后,決定對(duì)減速機(jī)重新設(shè)計(jì)選型,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的實(shí)際情況量身定制,把原有的平立交替式改為平式減速機(jī)。平式減速機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)起來(lái)非常方便,且故障率低,在高速軋制時(shí),減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),不僅節(jié)省人力物力,且有效保障了生產(chǎn)節(jié)奏,每年可創(chuàng)效約36萬(wàn)元。
大刀闊斧改剪刃,突破指標(biāo)瓶頸期
冷剪是剪切鋼材的關(guān)鍵設(shè)備,原本冷剪剪刃斜度小,剪切時(shí)同時(shí)受力的鋼筋多,在剪貼的過(guò)程中極易造成鋼材彎頭,影響成品鋼材的外觀質(zhì)量和生產(chǎn)指標(biāo)。經(jīng)技術(shù)人員多次對(duì)冷剪機(jī)構(gòu)受力進(jìn)行分析,通過(guò)大量數(shù)據(jù)對(duì)比、資料查閱,把原本的小斜度剪刃改造成大斜度剪刃。改造后的剪刃,在使用過(guò)程中造成的鋼材彎頭現(xiàn)象明顯減少,剪刃的壽命也大幅度提高,每年可創(chuàng)造效益60余萬(wàn)元。
化繁為簡(jiǎn)改裝置,妙解難題助生產(chǎn)
棒三線精整成品平托裝置是鋼材進(jìn)行收集轉(zhuǎn)送的重要機(jī)構(gòu)。原本設(shè)計(jì)的精整成品平托裝置的鏈輪不在一根通軸上,并且鏈條節(jié)距大,鋼材運(yùn)送至平托時(shí)經(jīng)常不同步,造成誤機(jī)率高,嚴(yán)重影響成品收集效率。技術(shù)人員決定對(duì)精整成品平托裝置進(jìn)行簡(jiǎn)化改造,通過(guò)取消中間五組鏈輪傳動(dòng),采用小鏈條驅(qū)動(dòng)托爪,將鏈條節(jié)距變小,可大幅提高成品收集效率與質(zhì)量,確保托送鋼材平穩(wěn)有序,此項(xiàng)改造每年可創(chuàng)效40余萬(wàn)元。(王蘭)