今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼老區(qū)工序能耗最好達到-25.41kgce/t,新區(qū)工序能耗最好達到-29.58kgce/t,均創(chuàng)歷史最好水平,月均創(chuàng)效約226萬元。
為進一步降低能源消耗,提高余能回收量,該單位成立能源小組,修訂完善能源管理制度、網(wǎng)絡圖,將能源指標層層分解到各班組,并制定切實可行的節(jié)能措施。針對蒸汽回收量較低問題,該單位積極走出去、請進來,不斷整改完善相關環(huán)節(jié),對蒸汽回收系統(tǒng)的閥門、管道進行有序整改和更換,對引接的生產(chǎn)、生活蒸汽支管進行盲堵,整合部分蒸汽管道,對不能整合的用氣支管加裝計量表,實現(xiàn)全面計量。同時利用大修對3#鍋爐系統(tǒng)和6#爐移動段進行更換,避免了因泄漏造成的水汽比失衡;對鍋爐排污、蒸汽總閥等進行改造或更換,實現(xiàn)遠程自動控制,提高工作效率。通過各項措施的實施,煉鋼老區(qū)、新區(qū)蒸汽回收量均達到108kg/t的好成績。
下一步,煉鋼廠將進一步對標行業(yè)先進指標,深挖內(nèi)潛,堅持工藝節(jié)能、技術節(jié)能的方向不動搖,不斷實施節(jié)能改造,努力完成能耗指標再降5%的目標。(高建明)