上半年,首鋼長鋼公司煉鐵廠干部職工勠力同心,攻堅克難,強化生產組織,緊盯成本管控,在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢項目的同時,各項工作均取得新突破,圓滿實現時間任務“雙過半”。生鐵產量完成計劃的101.62%。1—5月,生鐵成本累計行業(yè)排名第2;高爐利用系數3.266,行業(yè)排名第8,連續(xù)6個月在集團鋼鐵板塊小指標競賽中獲評A類小指標;6月份,九高爐焦炭負荷最高達到5.1,實現階梯性攻關目標,為近10年來最好。
“鐵前三個一體化”再走深。強化經營管控,牽住鐵成本“牛鼻子”,協同采購中心優(yōu)化外礦物流組織模式,享受外礦鐵運降價30%優(yōu)惠政策;強化外礦質量監(jiān)督。4月開始,塊礦溢價不斷下跌,高爐加大了塊礦使用,節(jié)約了費用。煉鐵廠與采購中心協同,到各港口考察性價比較高的塊礦資源,以最快速度組織發(fā)運。同時,現場監(jiān)督裝車。裝車過程中,發(fā)現不符合標準的就立即叫停,及時和港務局人員協調,最大程度確保塊礦質量;掛圖作戰(zhàn),研判市場,充分利用自產精粉質量優(yōu)勢,優(yōu)化燒結配礦結構,提高混合粉等折扣礦配加比例,實現低價高鋁資源及固廢有效消耗;深層次、精細化對標挖潛,逐月對標找差、分析評價、制定措施,實現了成本持續(xù)降低。1—6月,生鐵成本比上年同期低31.42元/噸,較計劃累計降低1683.34萬元。
生產組織更高效。積極應對八高爐爐缸熱流強度偏高等不利因素,認真總結去年后兩個月拉練經驗,圍繞高爐穩(wěn)順,以日計劃完成促進月度產量任務完成。加強過程管控,對影響生產的問題早發(fā)現、早解決,抓早抓小,使生產始終保持穩(wěn)順。兼顧護爐冶煉需求,確保爐況長期穩(wěn)定的前提下,實現風量和氧量的高效使用。同時,動態(tài)調整操作制度,實現燃料消耗的可控,焦炭負荷的穩(wěn)定。產量水平創(chuàng)兩座高爐運行以來歷史新高。
工藝管控更優(yōu)化。嚴控高爐爐缸活躍度,通過調整上部裝料制度,以高爐爐內壓差適宜為前提,實現全風作業(yè),提高高爐熱風風溫等措施提高高爐利用系數。嚴格落實爐料平衡銜接、結構性庫存管控等措施,兩座高爐平均焦炭負荷達4.8以上,實現階梯性攻關目標。積極開展小指標競賽,強化高爐冶煉,優(yōu)化高爐操作,高爐利用系數、燃料比課題攻關效果持續(xù)提升。(蘇榮慧)