降低中廢攻關(guān)“成效顯著”
為保證整個(gè)生產(chǎn)過程受控,漢鋼公司軋鋼廠棒線車間會(huì)同專業(yè)科室共同制定《降中廢攻關(guān)方案》,采取夯實(shí)責(zé)任、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、固化參數(shù)、細(xì)化操作、剛性考核等措施破解難題。主要針對(duì)軋線料型、主控參數(shù)進(jìn)行固化、形成標(biāo)準(zhǔn),每班嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行,確保各軋機(jī)間堆拉關(guān)系快速準(zhǔn)確調(diào)整,在新規(guī)格試軋、換輥換槽過程中確保新工藝參數(shù)輸入正確,并時(shí)刻觀察各關(guān)鍵架次軋槽過鋼量及槽面情況,確保料型分配均勻,采取K3、K4執(zhí)行隔一個(gè)班換一次槽的措施,有效提升了軋制穩(wěn)定性。
此外,該車間還為每個(gè)崗位人員制定技能提升工作計(jì)劃,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)操作進(jìn)步情況進(jìn)行考核激勵(lì),有效提升各崗位人員操作技能。截至目前,棒線車間的生產(chǎn)效率大幅提升,班產(chǎn)、日產(chǎn)連創(chuàng)新高,降中廢攻關(guān)效果顯著,使千支中廢率降幅達(dá)到50%以上,Φ16螺紋鋼四切分、Φ12螺紋鋼五切分軋制更是分別創(chuàng)造了投產(chǎn)以來連續(xù)5天、3天“零”中廢的最好紀(jì)錄。
切分軋制產(chǎn)量“再創(chuàng)新高”
近期,“Φ12螺紋鋼五切分班產(chǎn)首次突破500支大關(guān)”的消息在軋鋼廠引起全體職工關(guān)注點(diǎn)贊。進(jìn)入9月份以來,棒線車間堅(jiān)持以產(chǎn)量提升10%為目標(biāo),奮勇爭(zhēng)先再取新突破,對(duì)提升產(chǎn)量的措施實(shí)施“清單化、銷號(hào)式”管理,不斷夯實(shí)關(guān)鍵崗位責(zé)任,為產(chǎn)量提升夯實(shí)基礎(chǔ)工作。同時(shí),針對(duì)Φ12螺紋鋼五切分在K1沖出口和K2進(jìn)口頻繁粘鋼而導(dǎo)致的中廢居高不下、產(chǎn)量停滯不前和安全風(fēng)險(xiǎn)增加的問題,棒線車間和技術(shù)科利用不間斷的現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,找出問題所在并對(duì)癥下藥,通過對(duì)相應(yīng)孔型的優(yōu)化改造和嚴(yán)格執(zhí)行操作料型“雙標(biāo)準(zhǔn)化”,大力推行“功夫下到離線外”的工作理念,提高線下備機(jī)質(zhì)量,做到了所有軋機(jī)上線就能正常使用,將調(diào)整時(shí)間降低為“零”,有效減少縮短換輥換槽時(shí)間,提高作業(yè)率,產(chǎn)量也得到大幅提升。截至目前,棒線破日產(chǎn)紀(jì)錄4次、班產(chǎn)紀(jì)錄16次,產(chǎn)量較之前提升1.07%。
棒線成材率指標(biāo)“穩(wěn)步提升”
該車間堅(jiān)持用好“石普方、建南三”對(duì)標(biāo)成果,對(duì)標(biāo)先進(jìn)積極找差距、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、添措施,以“釘釘子”精神全方位開展指標(biāo)攻關(guān)。一是想方設(shè)法減少切損,通過指定專人對(duì)倍尺長度進(jìn)行監(jiān)控,并要求兩切線差為“零”,三切線差15cm以內(nèi),四切、五切線差20cm以內(nèi),及時(shí)調(diào)整倍尺和線差,使冷剪切損降到最低,同比8月份切損減少0.15%。二是將負(fù)偏差控制發(fā)揮到極致,首先要求紅樣工在單支負(fù)差不超國標(biāo)的情況下,其他單支鋼材負(fù)差最大化;其次,在紅樣房處加裝鋼材長度顯示屏,調(diào)整工能第一時(shí)間了解成品鋼材長度,及時(shí)調(diào)整料型,通過這一系列措施實(shí)施,負(fù)差值提升0.25。截止目前,棒線實(shí)際成材率大幅提升,較上月相比提升0.26%。(阮仕康 張滄浪)