近期,方大九鋼煉鋼廠對東、西區(qū)兩座120噸及60噸轉(zhuǎn)爐氧槍快換裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,不僅提高了生產(chǎn)效率,還降低了員工換槍時的安全風(fēng)險,獲員工一致好評。
目前,該廠轉(zhuǎn)爐原設(shè)計的氧槍總成為傳統(tǒng)氧槍,供氣管道與供水管道為法蘭連接,是使用較為普遍的氧槍形式。這種形式的氧槍在更換時,需要拆除氣管及進(jìn)、回水管法蘭連接螺栓,再拆除氧槍座的壓板螺栓。氧槍更換后還需恢復(fù)所有法蘭螺栓,安裝密封墊,保障法蘭不漏水、漏氣,為了保證氧槍與轉(zhuǎn)爐爐口同心度,更換氧槍后需要人工通過目視調(diào)整氧槍位置進(jìn)行校槍,受換槍環(huán)境溫度高、空間狹小等因素影響,整個換槍耗時120~180分鐘。為解決此難題,該廠組織專業(yè)技術(shù)人員通過外出考察及結(jié)合現(xiàn)場實際分析,對氧槍槍尾法蘭連接形式進(jìn)行改造,將以自動插接形式的快換裝置代替法蘭連接。氧槍改造成快換結(jié)構(gòu)后,在更換氧槍時可以松開活節(jié)螺栓后直接吊走氧槍即可。安裝時保證導(dǎo)向孔與調(diào)整板上的導(dǎo)向柱對準(zhǔn)下落即可,可實現(xiàn)插接套(母端)與插接頭(公端)的自動插接,“O”型密封圈自動密封。減少了拆、裝法蘭螺栓及人工校槍時間。
目前,首批進(jìn)行改造后的氧槍已在西區(qū)60噸轉(zhuǎn)爐試運行,實踐證明,整個氧槍換槍時間大約為15~30分鐘,相比傳統(tǒng)氧槍換槍時間縮短83%,不僅提高了生產(chǎn)效率且降低了員工換槍時的安全風(fēng)險,還大幅提高了生產(chǎn)效率。(作者:彭方兵)