寶武集團(tuán)韶鋼松山煉鋼廠以“一切成本皆可降,一切成本皆要降”的精神,深入推進(jìn)降本增效工作,全廠員工以現(xiàn)場為中心,挖掘降成本潛力點(diǎn),降低生產(chǎn)成本。8月,一煉鋼作業(yè)區(qū)降低50鋼精煉渣料消耗,實(shí)現(xiàn)月降本7.72萬元。
8月,一煉鋼作業(yè)區(qū)管理、技術(shù)人員在現(xiàn)場生產(chǎn)中跟蹤新發(fā)現(xiàn),板坯50LF鋼或50RH鋼在LF精煉爐生產(chǎn)過程中,容易出現(xiàn)爐渣偏稠的現(xiàn)象。爐渣偏稠不僅影響爐渣吸附鋼水夾雜的能力,還影響鋼水脫氧脫硫以及電極升溫的效率,而在精煉過程爐渣偏稠時(shí)需要采用螢石調(diào)節(jié)爐渣流動(dòng)性,這樣一來,不僅導(dǎo)致精煉渣料消耗上升增加成本,還增加對鋼包耐材的侵蝕以及對環(huán)保的壓力。
面對這一成本、質(zhì)量、環(huán)保改善點(diǎn),一煉鋼作業(yè)區(qū)黨支部積極發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用,組織各班進(jìn)行討論分析,從影響鋼水質(zhì)量控制的角度全面研究降低精煉渣料的可行性,然后在可行的范圍內(nèi)再從成本角度先預(yù)算可降低的成本。通過先算后干,與技術(shù)線溝通如何調(diào)整渣料配比與用量,達(dá)到改善爐渣流動(dòng)性以及降低渣料消耗的目的。最后制定出相關(guān)方案,技術(shù)人員再次到現(xiàn)場跟蹤操作以及使用效果,發(fā)現(xiàn)爐渣改善效果較好。在開展一系列試驗(yàn)跟蹤中,鑄柸質(zhì)量也未見有異常。為此,該作業(yè)區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大試驗(yàn),不斷優(yōu)化渣料用量,邊算邊干,干完再算,摸索在保證鋼水質(zhì)量合格前提下,精煉渣料可降低多少。
8月份,該鋼種的精煉渣料消耗對比7月份有明顯降低,鋁礬土加入量降低100公斤/爐,石灰加入量降低194公斤/爐,螢石加入量降低72公斤/爐,有效降低了50鋼精煉渣料消耗,實(shí)現(xiàn)月降本7.72萬元。
煉鋼廠一煉鋼作業(yè)區(qū)黨支部組織管理、技術(shù)人員主動(dòng)出擊,多到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、改善問題,從細(xì)節(jié)著手,利用專業(yè)技術(shù)知識(shí)與豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)了成本、質(zhì)量、環(huán)保多重效益。(黃寶華 梁森泉)