近日,鄂城鋼鐵煉鐵廠噴煤車間自主研發(fā)的針對2號高爐噴煤系統(tǒng)的智能化升級改造取得成功,可實現(xiàn)“一鍵式全自動噴煤”。經(jīng)測試,已實現(xiàn)2號高爐噴煤速率偏差自動控制穩(wěn)定在±0.2t/h以內(nèi),噴煤準(zhǔn)確率提升80%,倒罐穩(wěn)定性提高75%,為2號高爐爐況的調(diào)節(jié)和穩(wěn)定性創(chuàng)造有利條件。該成果目前處于全國行業(yè)領(lǐng)先水平,據(jù)估算,每年降低噴煤成本約70萬元。
制約瓶頸
鄂鋼高爐噴煤系統(tǒng)采用的是半自動化控制,噴煤過程中需要人工進行不斷地計算和適時調(diào)整,過于依賴手動控制會干擾噴煤速率的穩(wěn)定性。噴煤不穩(wěn)定,會造成高爐熱制度的經(jīng)常性波動,影響高爐爐況的穩(wěn)定,成為當(dāng)前鋼鐵行業(yè)嚴(yán)峻形勢下制約企業(yè)發(fā)展的一項關(guān)鍵因素。
改進創(chuàng)新
噴煤車間以“提高高爐噴煤速率的穩(wěn)定性”為主題成立廠部級自主創(chuàng)新攻關(guān)項目,聯(lián)合相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、班組骨干,對標(biāo)兄弟單位的先進經(jīng)驗,結(jié)合現(xiàn)有的噴煤系統(tǒng)進行分析和討論,自主研討出了針對2號高爐噴煤系統(tǒng)的智能化升級改造的思路和措施,重新架構(gòu)自動控制模型,由計算機替代人工調(diào)節(jié),優(yōu)化工藝流程,以達到提高噴煤速率的目的。通過一系列的計算機程序的重新設(shè)定和優(yōu)化,實現(xiàn)“一鍵式全自動噴煤”。
“一鍵式全自動噴煤”為高爐煤比的提升提供了支撐,同時也降低了氮氣能源的消耗,大幅減輕了操作人員的工作強度,減少了人為等因素的干擾。后期,將推廣到1號高爐噴煤系統(tǒng)中,助力鄂鋼煉鐵智慧化發(fā)展。(邵洋)