米粒雖小,尤見禮義廉恥
節(jié)約事微,可助興企安邦
從嚴(yán)、從實(shí)、從細(xì)
煉鐵廠深入推進(jìn)向“跑冒滴漏宣戰(zhàn)”專項(xiàng)活動(dòng)
讓全員深刻認(rèn)識(shí)“跑冒滴漏”整治工作的
重要性、必要性、緊迫性
向管理要效益、向現(xiàn)場(chǎng)要效益
精益生產(chǎn)、降本增效取得階段性成效
設(shè)計(jì)優(yōu)化,高效回收低壓蒸汽
焦化生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在環(huán)保及能源效率提升工作中,聚焦優(yōu)化干熄焦除氧器蒸汽外排,對(duì)3號(hào)干熄焦除氧器的排氣系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備改革,根治了蒸汽外排引發(fā)的跑冒滴漏問題。通過將垂直排放的排氣管道改為橫向布局,降低蒸汽對(duì)附近設(shè)備和設(shè)施的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),避免環(huán)境污染;對(duì)排氣系統(tǒng)中的冷凝回路進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和優(yōu)化,引入蒸汽回收技術(shù),安裝擴(kuò)容器進(jìn)行冷卻,成功實(shí)現(xiàn)冷凝蒸汽的高效回收。通過這些小改造,每小時(shí)約8噸低壓蒸汽得以有效回收,每年節(jié)約成本15.12萬元。
自主改造,提升燃料除塵效率
燒結(jié)原料燃料除塵系統(tǒng)一直有個(gè)“老毛病”,燃料除塵器頂部的噴吹套管老化破損,導(dǎo)致漏風(fēng),達(dá)不到除塵器的噴吹效果。
為快速、有效解決問題,燒結(jié)原料作業(yè)區(qū)技術(shù)人員協(xié)同點(diǎn)檢維護(hù)人員對(duì)燃料除塵器頂部的噴吹系統(tǒng)進(jìn)行改造。他們按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際漏氣情況標(biāo)畫形狀和尺寸,繪制圖紙,根據(jù)圖紙對(duì)材料進(jìn)行加工、焊割、打磨、組裝,最后準(zhǔn)確無誤的進(jìn)行安裝。通過自制改造噴吹套管,與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致吻合,無漏風(fēng),達(dá)到除塵噴吹效果,使燃料除塵效率提升10%。
持續(xù)攻關(guān),降低備件采購(gòu)價(jià)格
隨著向“跑冒滴漏宣戰(zhàn)”和全員降本增效的深入開展,員工的思想觀念正在逐步轉(zhuǎn)變,從緊盯“水電氣和物料”的跑冒滴漏逐步擴(kuò)展到生產(chǎn)作業(yè)全流程中。
煉鐵廠檢維修體系變革以來,備件費(fèi)用在作業(yè)區(qū)日常費(fèi)用管理中一直占比較高,為采購(gòu)到“物美價(jià)廉”并適用于現(xiàn)場(chǎng)的備件,作業(yè)區(qū)協(xié)同廠設(shè)備室設(shè)備技術(shù)人員持續(xù)攻關(guān),在確保使用功能和狀態(tài)的原則下,通過細(xì)化技術(shù)協(xié)議,優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu),將液壓拉緊裝置備件采購(gòu)費(fèi)用從9萬元降低至2.5萬元。
立足崗位 從小處著手
嚴(yán)格苛求 細(xì)抓嚴(yán)管
在查上下功夫 在治上動(dòng)真格
杜絕跑冒滴漏 實(shí)現(xiàn)降本增效
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