面對嚴(yán)峻形勢,重慶鋼鐵煉鐵事業(yè)部高爐運行作業(yè)區(qū)聚焦極致高效率、極致低成本,上下聯(lián)動、全員參與,提質(zhì)增效聚共識,齊心協(xié)力促降本,全面抓實抓細精益生產(chǎn)管理,推動“算賬經(jīng)營”往深里走、往實里走。
減少外委費用 自力檢修創(chuàng)價值
高爐運行作業(yè)區(qū)積極推進“操檢合一”和協(xié)力業(yè)務(wù)回歸工作。三高爐配管班組織員工自行組裝完成352個快接頭,完成“三高爐冷卻板實現(xiàn)在線跨接”自力檢修項目,節(jié)約外委費用2.1萬元。
9月6日,高爐運行作業(yè)區(qū)員工在高爐不休風(fēng)的情況下,用快接頭完成了三高爐冷卻板第151組水管跨接和處理,避免因維修水管導(dǎo)致高爐休風(fēng),保證了高爐的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
作業(yè)區(qū)推進操檢維調(diào)變革后,實現(xiàn)了員工技能的多樣化,自有核心維修力量明顯增強,8月份作業(yè)區(qū)完成自力檢維修作業(yè)30項,節(jié)約協(xié)力費用2.92萬元。
減少壓空消耗 節(jié)能降耗見行動
高爐運行作業(yè)區(qū)圍繞減少高爐壓空消耗,通過對標(biāo)找差,優(yōu)化冷卻方式和控制標(biāo)準(zhǔn),不斷減少壓空消耗。
近期,該作業(yè)區(qū)提出了改變操作方式的降耗舉措,即當(dāng)管殼溫度不大于200℃時,停止使用壓空降溫點,用噴水冷卻代替;同時,調(diào)整高爐工序布袋除塵吹掃頻率和工作模式,將原來單純用壓空吹掃清潔,改為壓空吹掃與人工清潔配合。一系列舉措實施后,壓空消耗下降了12.77萬立方米/天,節(jié)約成本1.532萬元/天。
修復(fù)熱風(fēng)爐支管 焊工匠人展作為
8月份,煉鐵事業(yè)部開展了三號高爐1#熱風(fēng)爐支管波紋炸裂修復(fù)的揭榜攻關(guān),焊工技師陶康接下了這項艱巨的任務(wù)。在現(xiàn)場測量、計算時,陶康發(fā)現(xiàn)1號支管波紋由于多次包覆,波紋膨脹節(jié)已失去吸收應(yīng)力的作用,產(chǎn)生了管道穿漏的安全隱患。他立即組織設(shè)備人員進行檢修,加固波紋立板,控制波紋形變,對破損部位進行焊接,提高波紋連接部位的抗拉強度。整治后,1#支管波紋運行狀況良好,未再出現(xiàn)任何穿漏現(xiàn)象,每月節(jié)省成本0.65萬元。(李軍峰 廖芩 高炎)